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條盒透明包裝機(jī)是我國(guó)從意大利某公司引進(jìn)技術(shù)制造的。負(fù)責(zé)條煙透明紙的裹包成型工序。而在其條煙出口處安裝的渦流感應(yīng)式缺包檢測(cè)負(fù)責(zé)檢測(cè)條煙內(nèi)缺包和小盒內(nèi)襯紙破損等情況,而目前使用的條煙缺包檢測(cè)定為裝置不能有效地對(duì)條煙進(jìn)行定位,容易造成誤檢的情況,誤檢會(huì)增加操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度,降低設(shè)備運(yùn)行效率,以及材料的浪費(fèi),而頻繁誤檢更會(huì)使操作人員疲于應(yīng)付煙包的檢查過(guò)程,如果造成漏檢更會(huì)引起質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)生,影響產(chǎn)品形象和侵害消費(fèi)者利益。因此,為了避免條煙渦流感應(yīng)式缺包檢測(cè)的誤檢,必須改進(jìn)條煙的定位裝置。
第一種是在條煙輸送通道上的電容式缺包檢測(cè)器。這種檢測(cè)包含5個(gè)電容式傳感器,每個(gè)傳感器對(duì)應(yīng)著煙條中的 5包煙,當(dāng)條煙中缺包時(shí),可以有效剔除。但是其只能檢測(cè)到上層的5盒煙包,并且無(wú)法對(duì)煙包內(nèi)部的內(nèi)襯紙進(jìn)行檢測(cè), 無(wú)法有效地檢測(cè)到內(nèi)襯紙的破損情況,可靠性不高。
而安裝在條外透明紙包裝機(jī)出口處的渦流感應(yīng)式缺包檢測(cè)裝置的工作原理,電渦流傳感器由發(fā)射線圈 L1 和接收線圈 L2 組成,分別位于被測(cè)條包的兩側(cè)。
及時(shí)采取有效措施,做好維修工作,有效地保證其設(shè)備的正常運(yùn)行。同時(shí),還需要對(duì)其使用的老舊設(shè)備,進(jìn)行及時(shí)有效的更新,對(duì)其出現(xiàn)問(wèn)題的零件,也需要加強(qiáng)更換工作,從而有效避免10kV 線路出現(xiàn)接地故障問(wèn)題。
2.5針對(duì)外力造成接地故障的防范措施
10kV 線路,出現(xiàn)接地故障,除了線路、設(shè)備自身存在的問(wèn)題,還存在人為因素,因此在其運(yùn)行的過(guò)程中,針對(duì)具體的人為因素,可以采取有效的對(duì)策,加以規(guī)避。在其運(yùn)行過(guò)程中,如果出現(xiàn)人為破壞線路的情況出現(xiàn),需要線路管理部門(mén),及時(shí)對(duì)其行為作出處罰,進(jìn)而確保線路不會(huì)出現(xiàn)接地故障。除此之外,相關(guān)的管理部門(mén),還需要對(duì)線路運(yùn)行的保護(hù),加強(qiáng)宣傳。在宣傳中,讓人們對(duì)于10kV 線路的安全運(yùn)行的重要性,加以了解,之后開(kāi)始對(duì)其線路的正常運(yùn)行,進(jìn)行自覺(jué)的保護(hù)。在線路的具體架設(shè)范圍內(nèi),需要架設(shè)相應(yīng)的警示牌,告知人們此處危險(xiǎn),不可靠近,避免不法分子對(duì)于線路造成的巨大破壞。
2.6加強(qiáng)設(shè)備的定期檢修工作
在對(duì)線路進(jìn)行檢修的工作中,還需要重視對(duì)其供電設(shè)備加強(qiáng)檢修。例如:配電變壓器、避雷器等。通過(guò)及時(shí)的檢查, 可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中,可能出現(xiàn)的故障問(wèn)題,并
綜上所述,10kV 線路的供電范圍較為廣闊,因此其線
路的電負(fù)荷量較大,其是我們?nèi)粘9ぷ?、生活用電中,最為常用的一種線路形式。因此一旦發(fā)生線路故障問(wèn)題,將會(huì)給我們的生活帶來(lái)諸多的不利。接地故障,其發(fā)生的原因較為復(fù)雜,因此需要我們?cè)诰唧w的10kV 線路應(yīng)用中,對(duì)其故障問(wèn)題不斷地加強(qiáng)研究,并且針對(duì)其具體問(wèn)題,及時(shí)找出改進(jìn)對(duì)策,加強(qiáng)對(duì)于線路的保護(hù),避免線路對(duì)于供電設(shè)備造成的諸多影響,使其設(shè)備能夠正常運(yùn)行。
過(guò)被測(cè)條包,在煙包的金屬(鋁箔紙或金卡紙中的金屬)中產(chǎn)生電渦流,渦流會(huì)損耗一部分磁能,使達(dá)到 L2 的磁力線減弱,從而使在 L2 中產(chǎn)生的感應(yīng)電勢(shì) U2 就會(huì)降低。被測(cè)條包中的金屬越厚,渦流損耗越大,U2 就越小,因此,U2 的大小可以反映出被測(cè)條包中金屬(鋁箔紙)的存在情況, 由此判斷出條包是否缺包,或者有內(nèi)襯紙破損的煙包。
當(dāng)檢測(cè)出問(wèn)題條煙時(shí),立即報(bào)警并使包裝機(jī)停機(jī),操作工從條煙出口把報(bào)警的條煙取出并開(kāi)機(jī)后,對(duì)問(wèn)題條煙內(nèi)的煙包進(jìn)行逐一檢查,防止缺包條煙流入下道工序。
小盒煙包內(nèi)的鋁箔內(nèi)襯紙的作用,就是保持煙包內(nèi)煙支的清潔,同時(shí)能夠保證煙支的水分和香氣不會(huì)流失,保證煙支的吸味。而煙包在裹包成型過(guò)程中,容易出現(xiàn)內(nèi)襯紙破損或折疊不良的情況,導(dǎo)致煙支外露,造成質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)生,影響產(chǎn)品形象,如圖2所示。
渦流感應(yīng)式缺包檢測(cè)器誤檢不但使機(jī)車停車造成時(shí)間和產(chǎn)量的浪費(fèi),操作工還得從條煙出口處取出報(bào)警條煙,并拆開(kāi)包裝進(jìn)行檢查,大大增加了操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度,并且對(duì)生產(chǎn)原料造成了浪費(fèi)。
針對(duì)實(shí)際生產(chǎn)中出現(xiàn)的渦流感應(yīng)式缺包檢測(cè)裝置誤檢的情況,通過(guò)對(duì)渦流感應(yīng)式缺包檢測(cè)器工作原理以及 CV 出口通道的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了全面分析,發(fā)現(xiàn)由于第二提升器出口的推煙器的變速推煙動(dòng)作,導(dǎo)致條煙在經(jīng)過(guò)缺包檢測(cè)時(shí)是變速狀態(tài)。當(dāng)推煙器撤力時(shí),條煙依靠慣性和條煙之間的相互作用力,減速停止。
渦流感應(yīng)式缺包檢測(cè)器出口定位裝置上的毛刷雖然起到增加阻尼的作用,但是毛刷只能作用在較為光滑的條煙上面,阻尼作用效果受到刷子對(duì)煙的正壓力以及條煙上表面的摩擦系數(shù)影響較大。且由于受力點(diǎn)單一造成條煙輸送阻力不平穩(wěn)。當(dāng)包裝機(jī)出口的推煙器將條煙快速推出時(shí),定位毛刷不能將帶有慣性的條煙有效減速,造成停止后條煙之間會(huì)有一個(gè)空隙,當(dāng)一個(gè)較大空隙落在檢測(cè)下時(shí),檢測(cè)誤檢為缺包。
同時(shí),由于毛刷定位裝置不可調(diào),導(dǎo)致條煙與毛刷之間的阻尼不穩(wěn)定,導(dǎo)致條煙的晃動(dòng),引起渦流感應(yīng)式缺包檢測(cè)器的誤報(bào)。
所以,最終確定了導(dǎo)致渦流感應(yīng)式缺包檢測(cè)器誤檢的兩點(diǎn)原因 :
(1)定位裝置上的毛刷由于安裝位置無(wú)法有效定位條煙 ;
(2)定位裝置上的毛刷不可調(diào)。
根據(jù)確定的兩個(gè)原因,小組成員提出了新的設(shè)計(jì)方案: 取消原有上下定位的方式,在條煙摩擦系數(shù)較大的左右兩側(cè)安裝定位毛刷結(jié)構(gòu),并在改進(jìn)后的毛刷裝置上加裝調(diào)整裝置。
根據(jù)渦流感應(yīng)式缺包檢測(cè)器出口與條煙提升帶之間的距離,確定了新式條煙定位裝置的長(zhǎng)度后,進(jìn)行了新式定位裝置的設(shè)計(jì)工作,實(shí)物如圖4所示。
改進(jìn)后,可以通過(guò)調(diào)整毛刷的位置,使條煙兩側(cè)所受到的摩擦力保持一致,提高了條煙在渦流感應(yīng)式缺包檢測(cè)裝置處的穩(wěn)定性,避免了誤檢的產(chǎn)生。
通過(guò)對(duì)舊式的條煙定位裝置的改進(jìn)后,在生產(chǎn)過(guò)程中能極大地提高產(chǎn)品質(zhì)量,杜絕了條內(nèi)缺包及內(nèi)包爛包的產(chǎn)品流向市場(chǎng),保證了缺包檢測(cè)發(fā)揮出最佳的檢測(cè)效果,并且定位裝置的外觀形狀做到了美觀悅目,在使用中達(dá)到了無(wú)維修狀態(tài),符合了先進(jìn)的設(shè)備維修管理模式。
(1)減少停機(jī)時(shí)間。
改進(jìn)前,平均每臺(tái)車每周誤報(bào)次數(shù)為12.4次,平均停機(jī)時(shí)間為138.5秒。
改進(jìn)后,機(jī)車減少停機(jī)時(shí)間 :138.5× 平均開(kāi)臺(tái)25× 班次2=6925秒≈115分鐘。
每周可減少停機(jī)時(shí)間 :115分鐘。
(2)節(jié)約材料。
以小盒商標(biāo)紙材料為例,改進(jìn)前,平均每臺(tái)車每周浪費(fèi)材料248張。
活動(dòng)后,機(jī)車節(jié)約材料 :248× 平均開(kāi)臺(tái)25× 班次2=12400
張。
每周可節(jié)約小盒商標(biāo)紙12400張。
結(jié)語(yǔ)
本次改進(jìn)成功后,已經(jīng)成功在車間所有包裝設(shè)備中推廣,并且運(yùn)行效果良好,實(shí)際調(diào)查無(wú)誤檢情況發(fā)生,提高了設(shè)備運(yùn)行效率,降低了生產(chǎn)材料的消耗。
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