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      包裝機(jī)自動(dòng)定位系統(tǒng)

      發(fā)布時(shí)間:2020-09-09 09:59:51 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

      引言
      天津市起士林食品廠的大咖啡糖是輕工業(yè)部的名憂產(chǎn)品,在國(guó)內(nèi)外享有很高的聲譽(yù)。但這種產(chǎn)品一直采用手工生產(chǎn),工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能満足外貿(mào)出口,因此廠方希望能用機(jī)器代替手工包裝。但由于糖型特殊,猶如一金元寶,工藝要求包裝紙上的地圖商標(biāo)定位在糖的球面上.目前,國(guó)內(nèi)外尚沒有這種憶型的包裝機(jī),曾與外商洽淡,約需15萬美元研制費(fèi),因耗資太高而告吹。我們包裝機(jī)研制小組,經(jīng)過多年努力,反復(fù)實(shí)驗(yàn),終于研制出大咖啡糖包裝機(jī)樣機(jī),去年三月逋過了專家鑒定,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到了設(shè)計(jì)要求°本文著重分析機(jī)器的標(biāo)紙自動(dòng)定位系統(tǒng).
      1-釆用標(biāo)紙自動(dòng)定位系統(tǒng)的必要性
      大咖啡糖包裝機(jī)釆用卷筒型包裝紙,紙上印有商標(biāo)。當(dāng)機(jī)器開動(dòng)時(shí),包裝紙由送紙相牽引向機(jī)器內(nèi)輸送,再經(jīng)切紙刀相將連續(xù)標(biāo)紙分切成單張的包裝紙。刀輾每旋轉(zhuǎn)一周.切下一張包裝紙。
      在包裝機(jī)的工作過程中,卷筒的半徑逐漸減小,標(biāo)紙所受張力發(fā)生變化;送紙輻與包裝紙之間摩擦系數(shù)又受環(huán)境溫度和濕度的影響.還有其它一些因素,使得刀輾的實(shí)際切紙線偏離理論切紙線,即使這種偏差很小。例如,每一張標(biāo)紙偏差只有0.1mm,包裝機(jī)的包裝速度為200顆/min,機(jī)器運(yùn)行一分鐘以后,偏差即達(dá)20mm.此時(shí),包裝紙上的囲案就會(huì)明顯地偏離糖的球面位置,不符合工藝要求。
      為解決上述問題,必須在包裝機(jī)上設(shè)計(jì)標(biāo)紙自動(dòng)定位系統(tǒng)。
      2.設(shè)計(jì)方案的選擇
      標(biāo)紙的自動(dòng)定位系統(tǒng),實(shí)質(zhì)上是要求調(diào)節(jié)標(biāo)紙輸送速度跟隨刀相的切紙速度,屬于隨動(dòng)系統(tǒng)。若單純從電的角度完成隨動(dòng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì),是相當(dāng)復(fù)雜的,會(huì)大大提高包裝機(jī)的制造成本.顯然,這種方案是不可取的.
      本機(jī)釆用了機(jī)電結(jié)合的補(bǔ)償式調(diào)節(jié)系統(tǒng),可以簡(jiǎn)化控制線路,降低設(shè)備成本,而且操作簡(jiǎn)單.工作可靠。

      包裝機(jī)自動(dòng)定位系統(tǒng)框圖

      3.標(biāo)紙自動(dòng)定位系統(tǒng)
      為解決標(biāo)紙的自動(dòng)定位.設(shè)計(jì)了補(bǔ)償式調(diào)節(jié)系統(tǒng),其系統(tǒng)框圖如圖1所示。下面對(duì)系統(tǒng)的主要環(huán)節(jié)進(jìn)行分析計(jì)算.
      3.1差動(dòng)輪系
      在補(bǔ)償式調(diào)節(jié)系統(tǒng)里采用了差動(dòng)輪系,如圖2所示。差動(dòng)輪系具有二個(gè)輸入軸和一個(gè)輸出軸,能起速度合成的作用。
      輪系中齒輪3由伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),齒輪1與主傳動(dòng)相連,轉(zhuǎn)臂H則帶動(dòng)送紙相。

      差動(dòng)輪系

      圖2差動(dòng)輪系
      根據(jù)差動(dòng)輪系轉(zhuǎn)化機(jī)構(gòu)的速比公式

      包裝機(jī)差動(dòng)輪系速比公式

      通辻以上計(jì)算可以看出,伺服電機(jī)有三種工作狀態(tài),利用差動(dòng)輪系速度合成的作用,控制送紙根。使之旋轉(zhuǎn)速度或不變,或加速,或減速,從而可以調(diào)節(jié)卷筒包裝紙的線速度適應(yīng)刀輾切紙線速度。
      3.2凸輪
      在主憧動(dòng)軸上裝有兩個(gè)凸輪.分別控制兩個(gè)微動(dòng)開關(guān)(1CK.2CK),凸輪設(shè)計(jì)成三個(gè)可控區(qū)域,如圖3所示。

      凸輪與徳動(dòng)開關(guān)示意圖

      圖3凸輪與徳動(dòng)開關(guān)示意圖
      從電氣原理圖可以看出,光電開關(guān)輸出信號(hào)經(jīng)整形和分頻,控制靈敏繼電器JD。
      若標(biāo)紙的輸送速度與刀輾線速度相等,JD動(dòng)作時(shí)間對(duì)應(yīng)凸輪的】區(qū)域,中間繼電器JR、JF均無電,此時(shí)伺服電機(jī)停止旋轉(zhuǎn)*
      若標(biāo)紙的輸送速度落后于刀輾的線速度,JD動(dòng)作時(shí)間對(duì)應(yīng)凸輪的I區(qū)域,中間繼電器JR接通,伺服電機(jī)正轉(zhuǎn),通過差動(dòng)輪系增加送紙輾的速度,從而使標(biāo)紙輸送速度得到正的補(bǔ)
      若標(biāo)紙的輸送速度超過刀輾的線速度,JD動(dòng)作時(shí)間對(duì)應(yīng)凸輪的U區(qū)域,中間繼電器JF接通,伺服電機(jī)反轉(zhuǎn),適過差動(dòng)輪系減慢送紙輾的速度,從而使標(biāo)紙輸送速度得到負(fù)的補(bǔ)償.
      設(shè)計(jì)凸輪完成了兩種速度的比較,直接由繼電器控制伺服電機(jī),大大減化了電子線路,提高了系統(tǒng)工作的可靠性。
      3.3定時(shí)器
      只有控制伺服電機(jī)運(yùn)行時(shí)間的長(zhǎng)短,才能控制每一張標(biāo)紙的補(bǔ)償量,因此必須設(shè)計(jì)定時(shí)器。
      釆用集成元件555組成單穩(wěn)態(tài)電路,555的輸出端接靈敏繼電器JS,JS吸合時(shí)間長(zhǎng)知即

      包裝機(jī)電氣原理圖

      圖4電氣原理圖

      包裝機(jī)電氣原理圖

      圖5電氣原理圖

      為單穩(wěn)態(tài)的輸出脈沖寬度卜
      t〉=RCln3—1.IRC
      上式中R為18k。的電阻和22kQ多圏電位器串聯(lián)組成,C=20nF.采用多圈電位器可以均勻調(diào)節(jié)脈沖寬度。
      所以歸=0.26~0.66(s),連續(xù)可調(diào)。
      555屬于中規(guī)模集成電路,外接元件少,輸出電流可達(dá)200mA,工作可靠,定時(shí)準(zhǔn)確。
      3.4脈沖整形電路
      由于光電開關(guān)的觸頭常有輕微顫抖,易引起虛假信號(hào),使控制系統(tǒng)不能穩(wěn)定工作。因此,光電輸出信號(hào)必須經(jīng)脈沖整形。
      整形電路構(gòu)思新穎,利用D觸發(fā)器直接置“0”端和直接置“1”端的功能,它的工作原理是這樣的。
      將光電開關(guān)常開觸頭與常閉觸頭的公共端接地,常開觸頭與常閉觸頭又分別連接D發(fā)器的直接置“1”端和直接置%”端.當(dāng)光電開關(guān)不動(dòng)作時(shí),它的常閉觸頭閉合,D觸發(fā)器置%”,Q端為低電平。
      當(dāng)光電開美動(dòng)作時(shí),常閉觸頭斷開,常開觸頭閉合,D觸發(fā)器畳"]”,Q端為高電平。這樣標(biāo)紙?jiān)谳斔瓦^程中,由于光電頭的檢測(cè),每通過一個(gè)色點(diǎn),即一張標(biāo)紙,光電開頭就動(dòng)作一次,與之相接的D觸發(fā)器則輸出一個(gè)矩形脈沖.
      該電路經(jīng)實(shí)踐此明,輸出波形好,抗干擾能力強(qiáng)。
      3.5分頻電路
      利用何服電機(jī)進(jìn)行標(biāo)紙輸送速度的補(bǔ)償,由于受傳動(dòng)系統(tǒng)機(jī)電偵量的影響,每次可靠的動(dòng)作時(shí)間需1秒左右,而包裝機(jī)一般包糖速度為200顆/min,即每秒種產(chǎn)生光電脈沖3?4個(gè)。若直接用光電膿沖控制伺服電機(jī),那么伺服電機(jī)通電時(shí)間太短,而不能有效的工作•
      設(shè)計(jì)分頻電路可以解決這個(gè)問題,因?yàn)楣怆娦盘?hào)經(jīng)過分頻以后,相鄰的兩個(gè)有效光電信號(hào)之間的時(shí)間間隔加長(zhǎng),從而伺服電機(jī)有充裕的工作時(shí)冋。
      分頻電路由5個(gè)D觸發(fā)器組成,接成移位寄存器的形式,第1個(gè)D觸發(fā)器的輸入端固定接高電平,脈沖整形電路輸出豚沖投制各觸發(fā)器的CP端,每輸出一個(gè)脈沖,寄存器依次右移—位“
      變換分頻器的輸出位置,可以得到不同的分頻頻率,以適應(yīng)包裝機(jī)的不同包裝速度。
      寄存器的復(fù)位依靠接在各觸發(fā)器置“0”端的繼電器JD常開觸頭。
      分頻電路輸出脈沖,首先經(jīng)過緩沖器,然后由施密特觸發(fā)器來控制靈敏繼電器施密特觸發(fā)器具有良好的開關(guān)性能,避免岀現(xiàn)誤動(dòng)作,
      3.6光電開關(guān)
      光電系統(tǒng)采用機(jī)電部電氣傳動(dòng)研究所研制的最新產(chǎn)品,光源進(jìn)行脈沖調(diào)制.釆用Gg紅外發(fā)光二扱管,與傳統(tǒng)的白熾燈光源相比,使用壽命長(zhǎng),對(duì)外界雜亂光和電氣噪聲的抗干擾能力強(qiáng)。
      該產(chǎn)品投光器、受光器合為一體,體積小結(jié)構(gòu)緊奏,可以利用反射光檢測(cè)卷簡(jiǎn)型標(biāo)紙上的色點(diǎn),這對(duì)于不透明的大咖啡糖包裝紙十分重要,避免了在將紙上打檢測(cè)孔,只需要在設(shè)計(jì)糖果包裝紙商標(biāo)圖案時(shí)加上檢測(cè)用的色點(diǎn)即可,
      4-系統(tǒng)定位誤差的計(jì)算機(jī)輔助分析
      在考慮標(biāo)紙定位系統(tǒng)方案時(shí),有必要對(duì)系統(tǒng)定位誤差進(jìn)行計(jì)算機(jī)輔助分析,從而可以不斷修改和完善定位系統(tǒng),縮短設(shè)計(jì)時(shí)間,節(jié)省費(fèi)用,機(jī)器制成以后,它可以幫助我們進(jìn)行調(diào)試.
      關(guān)于具體的樸償調(diào)節(jié)系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型,氛紙定位誤差的“流程框圖”和計(jì)算程序,再作專題論述.

       

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