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      自動定量包裝秤在大化肥中的應(yīng)用與探討

      發(fā)布時間:2020-09-29 11:41:30 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

      1概述
      重慶某股份有限公司目前擁有2套大型化肥裝置,第一套是20世紀80年代末,國家重點引進的年產(chǎn)30萬噸合成氨、52萬噸尿素裝置(簡稱一化),第二套是2010年建成投產(chǎn)的年產(chǎn)45萬噸合成氨、80萬噸尿素裝置(簡稱二化)。2套化肥裝置滿負荷尿素生產(chǎn)量在4500t/d左右,散裝尿素包裝通過12套自動定量包裝秤來完成。
      隨著國內(nèi)氮肥受多種因素影響(如2013年上半年西南大面積地區(qū)長期干旱無雨、行業(yè)帶動效應(yīng)低、天然氣價格攀升等),化肥銷售形勢嚴峻,出廠價格和生產(chǎn)成本不斷拉近,部分尿素生產(chǎn)企業(yè)甚至在虧本運營,重慶某公司也不例外,近期二化裝置生產(chǎn)成本高于其尿素產(chǎn)品銷售價格,每噸尿素甚至虧損100?200元。在這樣嚴峻的形勢下,通過對包裝質(zhì)量優(yōu)化,保證自動定量包裝秤的件重穩(wěn)定性,確保尿素包裝件重,防止不合格的尿素流入市場,以降低市場用戶投訴,保證“建峰牌”尿素的市場占有率。
      2自動定量包裝秤的結(jié)構(gòu)特點
      自動定量包裝秤種類很多,使用的是RP系列的自動定量包裝秤。自動定量包裝秤是一種按照事先設(shè)計的程序和方式,將大宗粒狀、粉狀的物料自動分成預(yù)定重量的小份載荷形式的稱量控制系統(tǒng)。RP系列自動定量包裝秤主要適用于散料的自動定量稱重和包裝。其工作原理是被包裝物料通過加料系統(tǒng)變速后進入秤斗,在重力作用下,秤斗將重力傳遞至傳感器,使稱重傳感器彈性體產(chǎn)生形變,貼附于彈性應(yīng)變梁上的應(yīng)變計橋路失去平衡,輸出與重量數(shù)值成比例的電壓信號,經(jīng)線性放大器放大,再經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,由儀表的微處理機(CPU)對重量信號進行處理后直接顯示重量數(shù)據(jù),重量數(shù)字信號變化過程由儀表設(shè)置參數(shù)控制,在設(shè)置值上轉(zhuǎn)換成開關(guān)信號輸出。開關(guān)信號輸入可編程控制器(PLC),在PLC內(nèi)經(jīng)過程序控制,輸出PLC開關(guān)信號,此開關(guān)信號控制各電器執(zhí)行部件,再由電器執(zhí)行部件轉(zhuǎn)變?yōu)闄C械動作,控制物料粗加料、細加料、停止加料以及秤斗放料等動作⑴。

      自動定量包裝秤

      圖1自動定量包裝秤的結(jié)構(gòu)

      RP系列自動定量包裝秤主要由控制柜、加料裝置、放料裝置、夾袋裝置、稱量斗、傳感器、氣動系統(tǒng)、框架結(jié)構(gòu)等組成。各部分可以按照客戶要求設(shè)計,并可選配夾袋裝置,選配打印機、大屏幕顯示器、計算機系統(tǒng)構(gòu)成微機控制系統(tǒng)。自動定量包裝秤的整體結(jié)構(gòu)如圖1,其主要技術(shù)參數(shù)見表1。

      自動定量包裝秤參數(shù)圖

      3常見故障概況
      隨著2套化肥裝置的生產(chǎn),每臺自動定量包裝秤每天至少運行14h以上,在運行過程中,初期時有報警、頻繁亮紅燈、秤的零點漂移、稱量件重波動等現(xiàn)象,故障率較高,影響產(chǎn)品尿素包裝件重和成品車間生產(chǎn)任務(wù)的順利完成。表2是2010年7—12月自動定量包裝秤的主要故障情況。

      自動定量包裝秤發(fā)生故障統(tǒng)計圖

      4故障原因
      4.1報警頻繁,稱量異常
      主要是由于自動校秤驗用硃碼的支撐桿處易附著尿素,尿素結(jié)塊后造成稱量桶與秤體框架接觸,造成稱量異常。
      4.2秤頻繁亮紅燈
      由于桶里的物料超出了控制器里參數(shù)設(shè)定的上、下限。引起故障的原因有:①細下料設(shè)定有問題,造成瞬間物料沖擊力過大,使控制器無法及時準確控制下料門的關(guān)閉時間,當下料停止后,秤桶穩(wěn)定后重量與實際值有很大偏差;②下料門關(guān)閉過程時間過長,造成下料門與秤桶之間停留的物料過多,致使控制器無法準確判斷料桶的實際重量;③下料門開度過大,造成瞬間物料沖擊力過大,從而出現(xiàn)控制器檢測時達到設(shè)定值的假信號。4.3秤的零點漂移
      由于電子秤空秤時,無法相對固定在零位上,造成電子秤不運行。引起此故障的原因有:①電子秤的傳感器輸出電流線性不好;②料桶內(nèi)積料過多,傳感器與料桶連接桿處積料,造成料桶與秤體因物料結(jié)晶使秤桶與秤體相連,使傳感器的應(yīng)變體阻值偏差過大;③電子秤頻繁出現(xiàn)皮重,零位無法穩(wěn)定,因下料門與傳動軸的固定鎖鍵松動,下料門有時與軸不一起轉(zhuǎn)動,造成漏料到秤桶內(nèi),每次運行一個循環(huán)后就出現(xiàn)皮重。
      4.4稱量時件重波動
      稱量時每包尿素的重量出現(xiàn)一會多一會少的波動現(xiàn)象。引起此故障的原因有:①機械執(zhí)行機構(gòu)連接傳動部件磨損嚴重,間隙過大使下料門開度不穩(wěn)定;②控制器的細下料和預(yù)關(guān)閉值參數(shù)設(shè)定不合理;③電磁閥動作不到位。
      4.5在正常包裝過程出現(xiàn)氣缸不動作
      引起此故障的原因有:①電磁閥無電;②中間繼電器故障;③儀表程序出現(xiàn)故障;④氣管破裂。
      5采取的措施及對策
      5.1針對報警頻繁,稱量異常的情況
      決定取消自動校秤功能,同時將秩碼支撐裝置拆除,并將秤體密封(圖2),防止尿素進入。另外,對這些容易結(jié)垢的地方加強重點維護,如每輪班第一個白班對秤體進行吹掃,防止粉塵結(jié)塊。通過改造和吹掃秤后,包裝過程中報警逐漸減少。
      硃碼安裝處    硃碼取消后安裝的密封板
      圖2取消砥碼支撐裝置前后對比
      5.2針對引起秤頻繁亮紅燈的情況
      1)針對上限超標的情況有3種途徑進行排查

      傳感器與秤體取消砥碼支撐裝置前后對比圖

      處理:①檢査料倉是否堵料,因料倉堵料時,操作人員到現(xiàn)場去捅倉,會造成散尿素下料過多,而使上限超標,如果是這方面的原因,只要將料倉堵倉處理完后,自動定量秤就會恢復(fù),不需要作任何處理;②檢查下料門關(guān)閉過程時間是否過長,一般設(shè)定的關(guān)閉時間為0.2~0.5s為宜,可釆取調(diào)節(jié)大小門氣缸上的截流閥的開度來控制氣缸的動作速度;③檢査下料門的開度,一般要求細下料門缺口被秤體的進料口遮蓋1/4為宜,具體可按圖3氣缸組件尾部的調(diào)整螺桿長度和型臂與秤體的傾斜度進行調(diào)整,使物料的沖擊力在控制器的規(guī)避范圍內(nèi)又不影響包裝速度。

      細下料門的調(diào)節(jié)方法圖

      圖3細下料門的調(diào)節(jié)方法
      2)針對下限不足的情況也有3種途徑進行排査處理:①檢查細下料的設(shè)定值,若是設(shè)定值錯誤,需重新調(diào)整細下料參數(shù);②③途徑可以按照」•.限超標中的②®途徑進行排査處理即可。5.3針對秤岀現(xiàn)的零點漂移問題
      首先,對秤體和秤桶進行徹底吹掃,清掃料桶內(nèi)的積料°因每臺自動定量包裝秤都有3個傳感器,具體如圖4,這3個傳感器將這臺秤的料桶托起,因此傳感器對稱量精度有很大影響,如傳感器不平衡,就會影響包裝秤,特別是梅雨天氣,空氣濕度過大,尿素粉塵與尿素顆粒很容易結(jié)晶將傳感器孔的四周粘住,傳感器就無法動作,使傳感器的應(yīng)變體阻值偏差過大而造成零點漂移,具體如圖5。因此,在天氣潮濕時吹掃秤就要頻繁一些,可以防止傳感器無法準確感受到秤桶重:量而影響秤的精度。

      傳感器的分布情況

      圖4傳感器的分布情況
      針對下料門與傳動軸固定鎖鍵松動,造成漏料到秤桶內(nèi)問題,通過在鎖鍵上加裝固定螺栓并采取雙螺帽背死的方式進行防松處理。另外,利用復(fù)秤(電子臺秤)對自動定量包裝秤進行校正;對于外部原因造成的傳感器接線故障,通過重新接線處理;最后消除秤桶與秤體相連的結(jié)塊尿素,使秤體平穩(wěn)。通過這些措施解決了零點漂移問題。

      5.4針對稱量件重波動問題。
      首先是對秤進行清皮,發(fā)現(xiàn)清皮無效后,檢查是機械執(zhí)行機構(gòu)連接傳動部件磨損嚴重,原因是尿素下料時經(jīng)常對包裝秤“U”型臂與大、小門連接桿氣缸沖擊,造成連接孔擴大,而使下料門與軸不一起轉(zhuǎn)動°針對這一情況,對“U”型臂的孔進行擴大,同時加工了一批環(huán),放進孔內(nèi),這樣沖擊時也只對環(huán)進行磨損,當環(huán)磨損嚴重時,重新?lián)Q一個即可,減少了“U”型臂的損壞,同時也減少了檢修時間。經(jīng)過這一處理后,包裝秤出現(xiàn)波動的情況相對減少。
      5.5針對氣缸不動作的情況
      當發(fā)現(xiàn)自動定量包裝秤的氣缸不動作時,先檢查氣缸是否被尿素腐蝕或2個氣室之間的密封組件損壞而出現(xiàn)串氣故障,導(dǎo)致氣缸不動作,此種情況需要進行更換氣缸。另外,由于氣管質(zhì)量存在問題,引起氣管破裂,導(dǎo)致氣缸不動作。通過對比使用,確認費斯通的氣管較好,故更換氣管,目前使用較好,基本消除了由氣管破裂引起的氣缸不動作現(xiàn)象。
      6效果
      對自動定量包裝秤進行了上述幾項處理后,故障率大大降低,從原來每月的20?30次減為現(xiàn)在每月2?3次,隨之各種檢修費用也下降,從而大大提高了生產(chǎn)作業(yè)效率,降低了生產(chǎn)運行和檢修維護的成本,提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。同時有效防止了件重不合格的尿素包流入市場,影響“建峰牌”尿素的形象,進一步減少了顧客因件重不穩(wěn)而產(chǎn)生的投訴。    

       

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