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ENGLISH0755-88840386發(fā)布時間:2020-10-12 10:40:02 |來源:網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載
1概述
廣東某發(fā)電有限責任公司2X600MW機組——G-1900/25.4-YM4型鍋爐均由哈爾濱某有限責任公司提供’每臺爐配備6臺沈陽華某裝備有限公司生產(chǎn)的GM-BSC21-26型耐壓式稱重給煤機。GM-BSC21-26型耐壓式稱重給煤機具有給煤機斷煤、給煤機落煤口堵煤、給煤機皮帶跑偏、給煤機內(nèi)部超溫、清掃電機異常等報警測點,其中給煤機落煤口堵煤跳閘給煤機。給煤機調(diào)節(jié)回路主要由演算調(diào)節(jié)器、變頻器、稱重傳感器、轉(zhuǎn)速傳感器四部分構(gòu)成,能實現(xiàn)連續(xù)均勻地給煤,并根據(jù)鍋爐燃燒控制系統(tǒng)的要求,無級、快速的調(diào)節(jié)給煤機出力,使實際給煤量與鍋爐負荷相匹配。
2改造前存在的問題
廣東某發(fā)電有限責任公司1、2號機組整套啟動至168結(jié)束期間,給煤機頻繁跳閘,其中1號爐A給煤機跳閘2次,B.C、D,F給煤機各跳閘1次;2號爐A給煤機跳閘1次,后經(jīng)檢查,確認給煤機控制系統(tǒng)在電源設計上存在缺陷:給煤機斷煤、堵煤、皮帶跑偏、內(nèi)部超溫等就地測點220V交流工作電源與就地控制柜內(nèi)PLC電源為同一路空開供應,由于給煤機就地測點的防護等級以及質(zhì)量問題,就地測點受潮或進水后短路,220V交流工作電源接地,控制柜內(nèi)部電源空開跳閘,PLC失電,最終導致給煤機跳閘,對機組的安全穩(wěn)定運行造成一定的威脅。
而給煤機稱重系統(tǒng)測量的燃料量,直接傳送至DCS系統(tǒng),參與爐膛總煤量的計算,而總煤量的準確性直接影響單位發(fā)電量的煤能,但我公司給煤機皮帶稱計量系統(tǒng)始終存在著一定的誤差,所有給煤機演算器零點和量程平均運行15天左右就發(fā)生較大的漂移,個別給煤機運行1周后,煤量計量就出現(xiàn)較大的誤差,零點和量程漂移量最大的達到5%和8%,遠遠大于精度要求的0.5%,雖然經(jīng)過頻繁的標定,但給煤機速度傳感器和稱重傳感器的穩(wěn)定性較差,計量精度受到極大影響,并且在給煤機標定過程中,需要將200多公斤的鏈碼壓在給煤機皮帶上,皮帶與鏈碼的摩擦對給煤機皮帶、皮帶托輻、膠帶電機等使用壽命造成影響,同時標定的效果不佳。
3改造的實施
為消除以上給煤機在控制方面的隱患,提高給煤機皮帶稱計量精度,確保給煤機運行的穩(wěn)定性,經(jīng)過市場調(diào)研,最終決定給煤機控制與稱重系統(tǒng)的改造主要選用德國某公司產(chǎn)品,以增強系統(tǒng)在技術性能、穩(wěn)定運行、計量精度方面的可靠性。
3.1系統(tǒng)構(gòu)成及原理
給煤機系統(tǒng)主要包括給煤機本體、傳動部分、各種安全保護裝置、測速裝置、稱重傳感器、流量積分控制器、安全回路控制器及標定部分,其中的測速裝置、稱重傳感器、流量積分控制器及安全回路控制器對整個給煤機控制系統(tǒng)的安全、性能及可靠性上起著至關重要的作用。
3.2給煤機系統(tǒng)構(gòu)成
3.2.1稱重部分:稱重系統(tǒng)是整個給煤機核心,它關系到計量的準確性,核心部件是稱重傳感器。
3.2.2測速部分:測速部分也是比較重要的部位之一,它的核心部件是測速傳感器。
系統(tǒng)需要的給煤量(rate):
給煤量(rate)=載荷(load)X速度(speed)
也就是說重量與速度這兩個參數(shù)都必須測量得要準確,無論哪一個不準雀都將影響到整個系統(tǒng)測量的準確性。
3.2.3儀表部分;是整個培煤機系統(tǒng)中實現(xiàn)功能最多的部分,主要用于:
I:接收來自稱重傳感器的mV信號
II:接收來自測速傳感器的脈沖信號
III:接收來自DCS系統(tǒng)給出的指令信號
IV:做PID運算,然后輸出信號調(diào)節(jié)皮帶機的電機
V:累加煤量及數(shù)據(jù)通迅3.2.4輔助部分:包括清掃系統(tǒng)、保護系統(tǒng)(堵煤)、切換系統(tǒng)等。
給煤機系統(tǒng)示意圖:
3.3改造技術方案
3.3.1稱重部分
拆除原稱重傳感器,釆用原裝進口單托餛皮帶秤(型MS1-2).
西門子單托輻原裝進口皮帶秤(型號:MSI-2)是用于惡劣環(huán)境的重負荷、髙精度、單托輾皮帶秤。它為各種物料提供高精度、連續(xù)在線的稱重,采用己獲得專利的平行四邊稱重傳感器,使其對垂直力
有快速的響應,以確保對物料負荷的迅速響應,甚至在不均勻或小負荷時,在托輻間距短和皮帶快速運行時,也可提供杰出的精度和重復性。
3.3.2測速部分
我公司給煤機原測速傳感器,每轉(zhuǎn)輸出600個脈沖,改造后釆用原裝進口速度傳感器(PIF-5),每轉(zhuǎn)輸出1024個脈沖,以提高測速精度。
測速傳感器技術指標如下:
1) 在出口信號頻率下的高性能:300KHZ
2) 溫度范圍:-30?10(TC
3) 防護等級:IP67
4) 卓越的抗震能力和防震能力
5) 可編程分辨率達到96000cpt
3.3.3儀表部分
采用某公司的配套積分儀(BW500),它是基于電子皮帶稱的原理而設計的,其可接收重量和速度信號并進行處理,從而得到瞬時和累計流量。模擬量輸入、輸出,有閉環(huán)控制功能,輸出控制變頻器來調(diào)整皮帶的轉(zhuǎn)速,給定量能夠遠程設定,手自動切換.開關量輸入輸出及遠傳累計量。具備各種報警功能:雙行字符顯示,支持多種通訊協(xié)議、具有現(xiàn)場總線功能。如Modbus,RTU、ProfibusxABRT0及Devicenet等協(xié)議。
具體指標如下:
1) 供電:230VAC
2) 輸入:0-45mv,1-2000HZ脈沖
3) 精度:0.02%
4) 保護等級:IP65,外形:285nunWX209mniHX92nunD
5) 兩個遠程轉(zhuǎn)換累計器
6) 模擬量輸入:2路
7) 模擬量輸出:3路
8) 輸入阻抗:W800Q
9) 各5個開關量可編程輸入輸出
10) 各兩個可編程模擬量輸入輸出
11) 通訊接口:RS232和RS485
12) 可遵循協(xié)議:Modbus,Profibus
13) 具有參數(shù)掉電保持功能,保持時間10年以上
14) 輸出供電為隔離的24VDC在50mA有短路保護
3.3.4控制部分
控制部分改造為改造的中心環(huán)節(jié),改造具體包括兩個組成部分:閉環(huán)控制回路部分、電氣回路控制部分。改造的總體思路是將原控制系統(tǒng)的所有部分均取消(包括原動力柜及控制柜),釆用一臺控制柜完成整套給煤機的控制工作•給煤機斷煤、堵煤、皮帶跑偏、內(nèi)部超溫等信號的工作電源由原先的220V交流電改為24V直流電,降低維護時危險性,同時也降低給煤機運行時的風險性。控制系統(tǒng)接口原理圖如下:
3.3.5閉環(huán)控制回路部分
閉環(huán)控制回路部分由積分儀表(ACCU500)、變頻器(安川G7)、速度傳感器(PIF-5)及稱重部分(MSI-2)構(gòu)成。稱重信號及速度信號經(jīng)過積分儀表處理轉(zhuǎn)換成瞬時流量[RATE二SPEEDXLOAD],該流量信號與DCS給定信號進行比較,經(jīng)PID運算輸出
(4-20mA)至變頻調(diào)速器,從而控制給煤機按給定的給煤率運行。系統(tǒng)原理圖如下:
3.3.6電氣回路控制部分
電氣控制部分以西門子S7-200PLC及擴展模塊
EM235為控制中心,控制信號及報警信號經(jīng)邏輯處理后進而控制給煤機的運行和容積運行方式的切換,PLC接口原理圖如下:
3.4標定方式
3.4.1最準確的方法是實物校驗:因為任何模擬的校驗方式都無法模仿實物在皮帶上的特性。對于皮帶稱來說,最好的校驗方法是用高精度料斗秤進行校驗,前提條件是料斗秤的精度大于皮帶秤的精度。因為料斗秤是靜態(tài)稱,而皮帶稱是動態(tài)秤,因此可以校驗皮帶秤,這種方法也是常用的而且比較準確。
3.4.2磋碼標定:破碼標定雖然不能100%模擬實煤在皮帶上的狀態(tài),但它相對皮帶是靜止的,相對鏈碼要穩(wěn)定許多,因此掛(壓)花碼標定對給煤機系統(tǒng),在不具備實煤標定的情況下是最佳的標定方法,即提高了精度又減小了維護星。
4改造后的效果
改造后的給煤機運行狀況穩(wěn)定,且改造后的給煤機釆用掛(壓)注碼標定后工作鼠和維護量大大降低,同時又提高了標定的精度。通過6個多月的實際運行,改造后給煤機煤量計量精度始終控制在0.5%以內(nèi),完全滿足現(xiàn)場實際生產(chǎn)需要。
5結(jié)語
改造后的給煤機控制與稱重系統(tǒng)均釆用了國外設備,系統(tǒng)控制精度高、穩(wěn)定性好,電氣控制部分釆用PLC軟控制方式,為日后的改進及擴展留有相當大的余地,終身免維護運行。在控制功能上以簡單、實用為宗旨,盡量減小系統(tǒng)運行耳程中的故障環(huán)節(jié)。
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