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國(guó)內(nèi)外已開發(fā)出數(shù)百種煙氣脫硫技術(shù),其中石灰石一石膏濕法脫硫已經(jīng)成為中國(guó)燃煤電廠煙氣脫硫的首選工藝,該工藝投資大,運(yùn)行成本高,不適宜資源綜合利用小型熱電廠應(yīng)用。屯煤矸石熱電廠高倍率循環(huán)流化床鍋爐比較適宜采用爐內(nèi)燃燒脫硫的技術(shù)工藝。
1 方案簡(jiǎn)介
1.1 主要參數(shù)
(1)燃料:煤矸石(沸騰煤)(2)含硫量:≤0.58%(3)燃料用量:18t/h(4)CaO含量:>50%(5)石灰石的粒度:≤2ram(6)石灰石水分:<4%(7)鍋爐爐膛溫度:850~900℃(8)鈣硫比(Ca/S):2.0~2.5
1.2 工藝設(shè)計(jì)
煤礦矸石熱電廠是綜合利用煤矸石、熱電聯(lián)產(chǎn)的電廠,總裝機(jī)容量3x6MW,鍋爐為近兩年改造的哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的HG一40/3.82一LMG18型循環(huán)流化床鍋爐;燃料為低位發(fā)熱量11286~12122Mj/kg的煤矸石, 燃料硫分為0.58% 。
針對(duì)某能源分公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,將燃料與石灰石在5號(hào)皮帶輸送機(jī)混合后加入爐前倉(cāng),由給煤機(jī)給人爐內(nèi)燃燒、脫硫。
1.3 設(shè)備選型
(1)石灰石料倉(cāng)為方便給料并盡量減少上料的次數(shù),石灰石料倉(cāng)的總高度為2400ram(距地面標(biāo)高為3100mm),具體尺寸為3500mm~3500mm~2400mm,形狀為錐形,88側(cè)面板的垂直角度為32。,下料口內(nèi)尺寸為386mm~386mm。
(2)振動(dòng)器
為防止石灰石下料不暢,在石灰石料倉(cāng)側(cè)壁上安裝一臺(tái)倉(cāng)壁振動(dòng)器,可在就地和控制室進(jìn)行控制。
(3)監(jiān)視器
在石灰石料倉(cāng)頂部、上料皮帶上部及5號(hào)皮帶上方各裝設(shè)一臺(tái)監(jiān)視攝像頭,可在控制室通過(guò)工業(yè)電視監(jiān)視器來(lái)監(jiān)視料倉(cāng)的物料和皮帶的上料。
(4)螺旋給料機(jī)
采用變頻控制的~150mm的螺旋給料機(jī),密封性能好,下料均勻,可根據(jù)給煤量來(lái)調(diào)整螺旋給料機(jī)的轉(zhuǎn)速,使給煤量和石灰石量滿足Ca/S比要求。
(5)石灰石皮帶輸送機(jī)
選用400mm的帶寬,為能獲得較好的配比,皮帶帶速恒定在0.5m/s。
(6)電子皮帶秤
選用ICS一17A型電子皮帶秤,秤架上放置二組托輥,采用二只拉式傳感器及一對(duì)耳軸。配2000型稱重儀表。顯示石灰石的瞬時(shí)流量和累積流量。
(7)配煤控制系統(tǒng)
本套配煤系統(tǒng)采用變頻器和PLC控制。主要由PLC工控臺(tái),CRT顯示器、變頻器、燃料皮帶秤、石灰石皮帶秤等組成。
石灰石的給料量可以根據(jù)燃料輸送量進(jìn)行控制和自動(dòng)調(diào)節(jié)。根據(jù)設(shè)定的燃料的應(yīng)用基硫分、給定鈣硫比、石灰石純度等參數(shù),PLC通過(guò)配料皮帶秤檢測(cè)到的燃料量,自動(dòng)計(jì)算出石灰石的添加量,并與皮帶秤檢測(cè)到的石灰石量相比較,用變頻器來(lái)控制螺旋給料機(jī)的旋轉(zhuǎn)速度,從而來(lái)控制石灰石的給料量。
本項(xiàng)目采用全自動(dòng)控制和手動(dòng)控制2種方式,既提高了配煤系統(tǒng)自動(dòng)化程度和先進(jìn)性,又方便了日常生產(chǎn)過(guò)程中檢修、調(diào)試,安全可靠。
在CRT上設(shè)計(jì)了整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中的組態(tài)畫面,通過(guò)組態(tài)畫面可以了解配煤系統(tǒng)中各種動(dòng)力設(shè)備的參數(shù)和狀態(tài);運(yùn)用軟件中設(shè)計(jì)的計(jì)算公式,可方便調(diào)整石灰石的輸送量,保證脫硫裝置達(dá)到脫硫的設(shè)計(jì)要求。
2 運(yùn)行及測(cè)試情況
2.1 運(yùn)行調(diào)試
2005年7月7日開始對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)行調(diào)試,測(cè)試了各種工況二氧化硫的排放情況。
2.1.1 測(cè)試工況
(1)不加固硫劑,鍋爐沸中溫度為900~C時(shí),穩(wěn)定運(yùn)行2h以上,測(cè)一組數(shù)據(jù);
(2)不加固硫劑,鍋爐沸中溫度為880℃時(shí),穩(wěn)定運(yùn)行2h以上,測(cè)一組數(shù)據(jù);
(3)固硫劑與燃料按比例充分混合后進(jìn)行燃燒,石灰石添加量為燃料的5%,即鈣硫比為2.5,鍋爐沸中溫度為900℃時(shí),穩(wěn)定運(yùn)行2h以上,測(cè)一組數(shù)據(jù)。
(4)固硫劑與燃料按比例充分混合后進(jìn)行燃燒,鈣硫比為2.5,鍋爐沸中溫度為800℃時(shí),穩(wěn)定運(yùn)行2h以上,測(cè)一組數(shù)據(jù)。在各工況下,鍋爐的主要參數(shù)波動(dòng)允許值按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:
蒸發(fā)量D(t/h):±10%;蒸汽壓力P(MPa):±4%;蒸汽溫度t(oC):+10,一20;煙氣含氧量:±1%
3 效益分析
3.1 社會(huì)效益分析
(1)隨著全社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視,各級(jí)政府環(huán)境監(jiān)管力度的不斷加大,s0 達(dá)標(biāo)排放勢(shì)在必行,筆者為循環(huán)流化床鍋爐找到了低成本、高效、穩(wěn)定的脫硫技術(shù);由于運(yùn)行成本較低,可以長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,有望實(shí)現(xiàn)s0 長(zhǎng)期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,大幅度降低s0 排放量。根據(jù)上述實(shí)驗(yàn)情況,按照2.5左右的鈣硫比長(zhǎng)期運(yùn)行,s0 排放量可以削減80%以上。
(2)循環(huán)流化床鍋爐作為一種潔凈燃燒技術(shù),具有強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭,根據(jù)中國(guó)電力聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì),目前在運(yùn)行的循環(huán)流化床鍋爐超過(guò)2000臺(tái),每年還在快速增長(zhǎng),筆者所述配煤脫硫技術(shù)工藝具有良好的推廣前景。
3.2 經(jīng)濟(jì)效益分析
某能源分公司循環(huán)流化床鍋爐配煤爐內(nèi)脫硫項(xiàng)目實(shí)施后,有效地降低了二氧化硫的排放量,按照濟(jì)寧市環(huán)境監(jiān)測(cè)站的測(cè)試(鈣硫比為2時(shí)),煙氣中的二氧化硫的排放濃度由1 lOOmg/m ,降為322mg/m 左右,減少排放二氧化硫779t/a,按0.63元/kg計(jì)算,應(yīng)減少排污費(fèi)49.1萬(wàn)元/a??蹨p脫硫設(shè)施的運(yùn)行費(fèi)用(包括固硫劑費(fèi)用等),應(yīng)減少排污費(fèi)近10萬(wàn)元/a。
4 結(jié)語(yǔ)
從配煤脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行、測(cè)試情況可以看出,在Ca/S摩爾比為2.5、鍋爐溫度不大于900℃時(shí),脫硫效率都在80%以上,與獨(dú)立式氣力輸送石灰石給料系統(tǒng)相比,存在調(diào)節(jié)滯后比較大的問(wèn)題(對(duì)于燃料供應(yīng)較穩(wěn)定的電廠,該問(wèn)題對(duì)脫硫影響很小),脫硫效率也可能稍微低一些,但是面對(duì)我國(guó)的國(guó)情,進(jìn)行綜合分析,配脫硫系統(tǒng)具有較大的優(yōu)越性。
4.1 投資省
尾部煙氣脫硫系統(tǒng)投資太高,這里不再進(jìn)行比較。與獨(dú)立式石灰石氣力輸送給料系統(tǒng)相比:上述配煤脫硫系統(tǒng)投資不足30萬(wàn)元,即使較大規(guī)模的配備循環(huán)流化床鍋爐的電廠,采用該方式向燃料系統(tǒng)配人石灰石脫硫劑,其投入也不會(huì)有太大增加。而采用獨(dú)立式氣力輸送石灰石給料系統(tǒng),其投資至少應(yīng)在200萬(wàn)元以上。
4.2 系統(tǒng)簡(jiǎn)單
通過(guò)系統(tǒng)對(duì)比可以看出,配煤脫硫系統(tǒng)簡(jiǎn)單,可靠性高,維護(hù)量小,運(yùn)行費(fèi)用低。
4.3 脫硫劑成本低
爐內(nèi)噴鈣所使用的石灰石粒度小于lmm,通常為100—500~m,加工費(fèi)用較高,本地價(jià)格為120元/h左右,而某能源分公司配煤脫硫系統(tǒng)所采用的粒徑不大于2ram的石灰石價(jià)格為40元/h左右,運(yùn)行成本差別較大。
4.4 有利于循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行
燃用高發(fā)熱量、低灰分燃料的循環(huán)流化床鍋爐,往往因?yàn)檠h(huán)物料量不足而難以穩(wěn)定運(yùn)行,通常需要加入一些灰渣、沙子或其他一些惰性物料以增加循環(huán)物料數(shù)量。由此可見,采用配煤脫硫系統(tǒng)加入較大顆粒石灰石,可以大大改善循環(huán)物料的顆粒分布,有利于循環(huán)物料的形成,提高循環(huán)流化床鍋爐負(fù)荷的可調(diào)性。
4.5 適用性好
循環(huán)流化床鍋爐具有效率高、燃料適應(yīng)性廣、負(fù)荷調(diào)節(jié)靈活、環(huán)保性能好等優(yōu)點(diǎn),技術(shù)日趨成熟,近年來(lái)發(fā)展非常迅速。但是在脫硫方面的工作還做得遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,在已投運(yùn)的鍋爐中,真正投入石灰石脫硫系統(tǒng)并正常運(yùn)行的并不多見,其主要原因是與企業(yè)利益攸關(guān),較大的投入和較高的運(yùn)行成本使得電廠不堪重負(fù),許多企業(yè)消極對(duì)待,經(jīng)常停用脫硫設(shè)施。采用配煤脫硫系統(tǒng)投資、運(yùn)行費(fèi)用很低,比較適用于目前中國(guó)同類型電廠脫硫長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的需要。
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