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ENGLISH0755-88840386發(fā)布時間:2019-12-03 09:12:46 |來源:網絡轉載
攪拌站配料稱重系統(tǒng)的每臺電子秤均由配料倉(秤體)、稱重傳感器、接線盒、控制儀表和連接線幾部分組成,使用中常見備料秤不穩(wěn)定、漂移、線性超差等故障,影響攪拌站的正常工作。
線路故障表現(xiàn)為控制儀表示值溢出,顯示出錯信息,稱量時信號突然中斷或亂跳,原因有以下兩種情況。
一是傳感器本身質量有問題。表現(xiàn)為傳感器輸入、輸出電阻發(fā)生變化。正常情況下傳感器的輸入電阻為400Ω±10Ω,輸出電阻為350Ω±3Ω。傳感器主要故障是,接線端子或引出線焊點脫落;傳感器零點溫度補償或靈敏度溫度補償電阻虛焊或脫焊;傳感器密封不好,內部芯片受潮。
二是傳感器與控制儀表之間的連接線路斷路。這種外部故障主要是安裝和使用不當造成的,如果用萬用電表檢查傳感器輸入、輸出電阻,阻值均正常。故障的原因則是:連接線折斷,引起斷路;連接線接頭處松動或未用錫焊焊實等。
筆者日前到一臺攪拌站現(xiàn)場服務時發(fā)現(xiàn)其骨料稱控儀表示值亂跳,導致無法標定。經現(xiàn)場調試人員多方檢壹仍未找出故障原因,就懷疑傳感器有問題。筆者到現(xiàn)場后,分別測t4只傳感器輸入和輸出阻值、電壓,均正常,從而判斷傳感器完好;更換控制儀表,故障現(xiàn)象仍未消除,初步判斷為連接線路故障。后檢查發(fā)現(xiàn),從控制儀表輸出給傳感器的激勵電源線在接線插排處松動,導致傳感器供電不穩(wěn)。
電子秤零點異常也是較為常見的故障。原因之一是傳感器未做溫度補償,傳感器的零點和靈敏度隨粉環(huán)境溫度的變化而變化,導致電子秤零點出現(xiàn)故障,按照國際標準傳感器生產過程中有溫度補償工序,應通過高低溫箱模擬傳感器使用環(huán)境溫度變化進行補償,但是國內許多傳感器生產廠家根本就沒有高低溫箱,無法對傳感器做溫度補償;原因之二是傳感器嚴重超載,導致彈性體產生塑性變形,傳感器損壞。
近日筆者在一攪拌站現(xiàn)場發(fā)現(xiàn),一臺骨科秤安裝不久就出現(xiàn)了零點變大的現(xiàn)象,在現(xiàn)場無法準確測t和判斷故障原因。筆者仔細觀察了4只S形2t傳感器,發(fā)現(xiàn)其中一只與秤體連接的鐵鏈有明顯的撞擊痕跡,從而判定這只傳感器已經過載。分別測量4只傳感器的零點輸出,該傳感器的零點輸出為另外的4倍。將過載損壞的傳感器更換,故障排除。
控制儀表的故障可用替代法判斷。在初步判斷傳感器和連接線路無問題、懷疑控制儀表出現(xiàn)故障后,可以用好的儀表替代,觀察故障現(xiàn)象是否消失。在更換新的控制儀表后還必須對相關參數(shù)進行設置校準。
筆者前不久處理過一例控制儀表故障。某公司在為客戶安裝調試一臺中型攪拌站時,發(fā)現(xiàn)水秤和外加劑秤都不能正常標定。故障表現(xiàn)為水秤控制儀表示值穩(wěn)定,加載反應很遲鈍;外加劑秤控制儀表示值穩(wěn)定,但加載無反應。
在初步檢查傳感器和連接線路無故障后,判定問題很可能出在控制儀表上。該控制儀表為一體式,所有子秤的傳感器共用一電源。因現(xiàn)場沒有其他的控制儀表可更換,無法準確確定故障位置。而兩個子秤同時出現(xiàn)問題,筆者懷疑是電源不夠穩(wěn)定所致。用攜帶的穩(wěn)壓電源給傳感器供電,把傳感器輸出信號傳給控制儀表,故障現(xiàn)象消失。
此外,接線盒進水、受潮,妞化或電阻擊穿都可能導致,大故降。
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