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ENGLISH0755-88840386發(fā)布時間:2019-12-09 10:06:15 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
1 引言
某公司分公司于 2005 年底建成投產(chǎn),屬“國際一流、國內(nèi)領(lǐng)先”的鉛、鋅金屬冶煉企業(yè),年產(chǎn)主產(chǎn)品電鉛、電鋅 20 多萬噸。其中鋅冶煉系統(tǒng)的工藝流程是將硫化鋅精礦通過沸騰爐焙燒脫硫后變成碚砂,利用稀硫酸將碚砂中的鋅浸出進入溶液,溶液經(jīng)過處理后變?yōu)橹薪锨逡?,中浸上清液?jīng)過凈化工藝除去銅、鎘、鈷、鎳、鍺等有害的雜質(zhì)元素后成為新液,合格的新液經(jīng)過電解后得到最終產(chǎn)品鋅片。在凈化工藝過程中是靠向中浸上清液加入鋅粉,利用鋅元素的化學(xué)特性置換出溶液中的其它元素,達到除去有害的雜質(zhì)元素目的,加入鋅粉的量根據(jù)理論公式計算和經(jīng)驗修正得到,然后靠定量給料機進行計量控制。鋅粉加少了達不到除去有害雜質(zhì)元素的期望值,得不到合格的新液;鋅粉加多了造成浪費。因此,定量給料機的計量準(zhǔn)確性非常重要。
2 DEL 型定量給料機的工作原理
2.1 系統(tǒng)構(gòu)成
DEL 型定量給料機的秤體采用 2 個十字簧片做支點、一個懸臂梁式稱重傳感器和帶平衡重的單桿式承載器結(jié)構(gòu);托輥間距 200mm (槽型角為零的單個平托輥);測速采用接近開關(guān)和變頻電機上安裝的齒輪盤配合做測速傳感器;儀表采用德國 SCHENCK PLUS 儀表;動力部分采用變頻電機和西門子 420 變頻器作驅(qū)動。
2.2 稱重控制原理
鋅粉的重量通過皮帶傳遞到稱重托輥,再由杠桿機構(gòu)傳遞給稱重傳感器。皮帶的速度由接近開關(guān)發(fā)出脈沖電壓頻率確定,每當(dāng)接近開關(guān)與變頻電機上安裝的齒輪的齒頂接觸一次就發(fā)出一個脈沖電壓,脈沖電壓頻率越高代表皮帶速度越高。稱重傳感器的毫伏信號和接近開關(guān)的脈沖電壓信號經(jīng) SCHENCK PLUS 儀表處理和積分運算得出皮帶上鋅粉的瞬時流量和累積量。
2.3 控制原理
需要定量輸送的鋅粉裝在料倉里,料倉的底部為圓錐體,在圓錐體的鋅粉輸送方向上有一個開口,料倉里的鋅粉直接壓在定量給料機的輸送皮帶上,皮帶運行時直接將鋅粉從開口處帶出,也就是說一般情況下皮帶的單位長度載荷是恒定的。定量給料機運行時儀表將實際的瞬時流量與設(shè)定量進行比較得出偏差值,根據(jù)此偏差值得出控制輸出值應(yīng)有的變化值控制變頻調(diào)速器,再由變頻調(diào)速器控制電機轉(zhuǎn)速來改變皮帶的速度,從而使實際流量趨近于設(shè)定值,實現(xiàn)定量給料的目的。
3 DEL 型定量給料機的缺陷
3.1 稱量段問題
定量給料機稱量段只有 0.2m,稱量段太短導(dǎo)致計量精度受皮帶張力影響太大。按廠家對電子皮帶秤的計量誤差定義:稱量段長度 4.8m 的計量誤差為 0.5%;稱量段長 度 2.4m 的計量 誤差為1%,有些廠家自稱誤差 0.25%的,其稱量段長度大于 10m,由此推論定量給料機的線性誤差大于10%,我們分別用 20kg/m 和 10kg/m 的鏈碼驗證的結(jié)果是線性誤差大于 5%。
3.2 鋅粉潑灑的問題
由于鋅粉粒度小 (大于 100 目),流動性好,當(dāng)向料倉里加鋅粉時,會有大量鋅粉從出口處噴灑;在皮帶運行過程中又會有鋅粉潑灑粘接托輥、平衡重、十字簧片、稱重傳感器;現(xiàn)場有蒸汽導(dǎo)致鋅粉粘接皮帶,這些因素會使皮重發(fā)生變化。鋅粉粘接托輥導(dǎo)致受力點變化和使托輥轉(zhuǎn)動不靈活或不轉(zhuǎn)動;粘接稱重傳感器導(dǎo)致稱重傳感器不能自由形變,皮帶跑偏、糾偏及溫度變化導(dǎo)致皮帶張力改變等都會帶來計量誤差。
3.3 近 3 年的檢定情況
凈化工序共計使用 7 臺定量給料機,每年檢定一次,期間對使用量大的至少每月校準(zhǔn)一次或工序人員反映誤差大時就進行校準(zhǔn)。2012 年的檢定情況是:零點誤差在 -29.9%~79.1%之間、稱量誤差在 -12.1%~18.5%之間;2013 年的檢定情況是:零點誤差在 -3.6%~28.8%之間、稱量誤差在-20.1%~12.5%之間;2014 年的檢定情況是:零點誤差在 -65.8%~34.7%之間、稱量誤差在 -24.2%~18.7%之間。這樣大的誤差遠遠超過了工藝控制的允許范圍,給工藝控制和生產(chǎn)成本帶來了嚴重的影響。
4 不利影響
4.1 對工藝控制的影響
鋅粉投多了是浪費,投少了影響工藝控制質(zhì)量;使工藝技術(shù)人員無法對工藝參數(shù)進行精確控制,對理論和經(jīng)驗易造成誤判,無法從經(jīng)驗上升到理論高度。
4.2 對生產(chǎn)成本的影響
由于定量給料機誤差太大,工藝技術(shù)人員只有靠多投鋅粉來規(guī)避風(fēng)險,避免生產(chǎn)出不合格的新液造成返工。凈化工序每年消耗鋅粉在 4000t 以上,保守估計至少多投了 10%的鋅粉,即每年浪費了至少 400t 鋅粉,價值 600 萬元以上。
4.3 對生產(chǎn)環(huán)境的影響
由于鋅粉產(chǎn)生噴灑和潑灑,污染了生產(chǎn)環(huán)境,給清潔文明生產(chǎn)帶來了很大的不利影響,給崗位操作人員帶來了極大的麻煩。
5 改進思路
針對定量給料機存在的問題,多年來我們一直在思考改進的辦法,一是在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上進行技術(shù)改造,例如使用帶裙邊的皮帶 (消除擋料板帶來的問題和避免鋅粉潑灑)、在出料口增加緩沖裝置 (避免鋅粉噴灑),但都覺得是治標(biāo)不治本;二是尋找替代定量給料機的新型測量設(shè)備。經(jīng)過不懈的努力,最終找到了合適的測量設(shè)備———失重秤,于是購置安裝了 2 臺失重秤。
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