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      尿素顆粒包裝秤稱重控制系統(tǒng)

      發(fā)布時間:2021-10-26 16:36:22 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

      本文介紹了顆粒包裝秤稱重控制系統(tǒng)改造的情況及改造前后對比分析。針對包裝秤故障率高,維修費高,袋重出廠合格率達不到指標等問題,通過對5臺定量包裝秤稱重系統(tǒng)全部改造后,運行穩(wěn)定可靠,合格率100%,尿素耗損接近于零。
      我公司是1996年建成并正式投產(chǎn),尿素成品5臺顆粒定量包裝秤,承擔著一天1760t的尿素顆粒生產(chǎn)包裝任務(wù)。5條包裝線是日本東洋公司整套產(chǎn)品,其關(guān)鍵的稱重控制系統(tǒng),卻是英國西蒙公司生產(chǎn)制造的產(chǎn)品。稱重控制系統(tǒng)COMPUTAPAKII,經(jīng)過幾年來實際運行,包裝出廠袋裝尿素的實際重量離散性較大、秤的故障率高、維修費用每年遞增,計算機統(tǒng)計數(shù)據(jù)無法使用等,并且袋重出廠合格率達不到生產(chǎn)指標,秤若不改造,將會給工廠造成更大的經(jīng)濟損失。2001年9月,西安磁林電氣有限公司按照我公司制定的“公平、合理”的原則對5臺定量顆粒包裝秤稱重系統(tǒng)全部改造,改造后至今運行穩(wěn)定可靠,而且產(chǎn)品合格率100%,尿素損耗接近于零。
      1,原顆粒包裝秤使用情況
      英國西蒙公司生產(chǎn)制造的5臺包裝單秤,料斗采用一點支承的端臂結(jié)構(gòu)、單只s型拉力傳感器,單秤包裝速度l5包/min,端臂梁單只傳感器,在包裝速度為15包/min以上,是國內(nèi)許多化肥行業(yè)都沒有嘗試過的,是國內(nèi)許多生產(chǎn)秤廠家不敢嘗試的,因為這種秤結(jié)構(gòu)難度系數(shù)較大,這種秤的優(yōu)點是很突出的。
      1.1,稱重系統(tǒng)組成部分
      稱重控制系統(tǒng)COMPUTAPAKlI,是由三塊PC791、PC792、PC793集成電路板組成的。PC791是電源電路板,PC792是模擬電路板,PC793是單板控制器電路板。傳感器是一個1O00NS型拉力傳感器,它是聯(lián)接稱重料斗和COMPUTAPAK11的橋梁,通過它將重量信號,轉(zhuǎn)換成電信號,傳送到COMPUTAPAK11。通過該控制箱來控制粗、細下料電磁閥、料斗料門電磁閥、夾袋器電磁閥。
      1.2,稱重系統(tǒng)的主要原理
      造粒出來的尿素顆粒通過皮帶系統(tǒng)進入30t料倉存貯,通過粗、細下料機構(gòu)進行控制,料進人稱量料斗,料的重量通過s型拉力傳感器,又把重量信號轉(zhuǎn)換成電信號,通過PC791、PC792、PC793數(shù)模轉(zhuǎn)換,把該料斗中的料的稱重值,顯示到PC793的顯示窗口上,然后在控制料斗底門和套袋機構(gòu)電磁閥,裝入編織袋。COMPUTAPAKII,是整套秤的指揮中心,控制每袋重量精確度和包裝下料速度。PC791為PC792、PC793提供所需要的電源,并把s型拉力傳感器的信號傳送到PC792、PC793上。PC793發(fā)出的重量信號,袋數(shù)信號再反饋到PC791上,通過RS232接口和屏蔽電纜,傳送到中控計算機上,然后由計算機進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和管理。
      PC792是模擬量印刷電路板,它安裝在PC791和PC792之間,產(chǎn)生一種激勵電源,供s型拉力傳感器使用,并且把傳感器送來的信號進行放大和轉(zhuǎn)換,然后進行模擬和數(shù)字轉(zhuǎn)換,把結(jié)果傳送到PC793上。
      單板控制器PC793是一個單板機,這個單板機包括Z80CPU和EPROM軟件,它用于恒定數(shù)據(jù)的EEPROM,用于參數(shù)和運行記錄數(shù)據(jù)的CMOSRAM的管理,以及鍵盤接口和窗口液晶顯示的各類功能的處理。它上面裝有一個鎳鎘電池,該電池必須3年更換一次,為PC793、PC792相互導出數(shù)據(jù)和鍵盤輸入數(shù)據(jù)提供備用電源。
      1.3,稱重系統(tǒng)的主要功能
      5臺包裝機稱重系統(tǒng),能對50kg和40kg兩種規(guī)格的顆粒尿素進行定量包裝,而包裝速度和該速度下的包裝精度,是一對反比例。下料速度快,包裝的袋裝重量精度就低,誤差較大,離散性也大。
      由于包裝速度和包裝精度是一個反比例,除PC板自身使用的芯片影響之外,主要調(diào)整好粗、細下料的關(guān)閉值,而粗、細下料的關(guān)閉值除芯片自身的運算速度影響之外,還必須注意粗細下料的開口以及“飛行”物料自身跟蹤的補償。
      稱重顯示窗口除正常顯示包裝重量外,還有一個顯示功能:用英文或縮寫顯示故障信息,空氣壓力低、范圍誤差、零點錯誤、供料門故障、卸料門故障、重量不足、重量超過慢循環(huán)、頂部料斗無料、存貯錯誤、電源故障、校準誤差等等,一旦運行過程中出現(xiàn)問題,立即報警,顯示出故障點信息。
      1.4,稱重控制系統(tǒng)存在的問題
      1.4.1,包裝精度低
      1998年元月至2001年8月連續(xù)跟蹤復秤、統(tǒng)計,這5套進口定量包裝秤存在著共同特性,包裝速度15袋/min,雖然在國內(nèi)單秤中該速度名列在首,但離實際生產(chǎn)需要還有差距。包裝精度50kg±0、2合格率在97%左右,根本原因在于PC793控制板所有運用的一些芯片,它是80年代初的產(chǎn)品,運算速度、存貯和處理速度較慢。由于芯片運算處理速度較慢,就不能很準確地控制粗、細下料關(guān)機點。如果粗、細下料關(guān)機點控制得不好,“飛行中”的物料就更無法精確計算,由于“飛行中”物料不能準確計算自動跟蹤補償,也無法確切補差。從理論上講,自動補償增量校正常數(shù)只要平均誤差在校正死區(qū)以外,通過簡單地增或減舊的補償值,以增量校正常數(shù),還能夠進行“飛行中”補償值的自動調(diào)節(jié),補償(新值)=(舊值)+增量常數(shù)。但是,由于先天性不足,就無法準確地測量和計算,對每一袋稱重尿素顆粒來說,只能是一個模糊值。再者,從重量顯示窗口來看,它使用的是0.05kg的刻度間隔,每一袋稱重尿素至少在50g以上的偏差,由于刻度間隔過大,再加粗、細下料關(guān)機值無法準確定位,每袋補償值又是一個模糊值,零點跟蹤校秤就無法正常進行,自然每袋尿素多包150g至200g。由于每小時要包袋500多袋尿素顆粒,這樣就經(jīng)常出現(xiàn)超差(原國家標準±200g),造成補償調(diào)節(jié)進入死區(qū),這樣包裝出來的尿素超差越來越嚴重。幾年來,該秤全部工作在正偏差狀態(tài),每天包裝1760t尿素,損耗5t尿素是常有的事情。1999年全年抽檢統(tǒng)計,包裝37923It尿素,就白白多損耗1030.3t尿素。
      1.4.2,PC793故障率高
      由于PC793是用一個備用電池支持和引導一些程序,在幾年的實際運行過程中,低級口令保護的參數(shù)經(jīng)常丟失,造成生產(chǎn)無法正常包裝,只能通過工程技術(shù)人員進行恢復。PC793運行幾個月,就出現(xiàn)故障,程序死機,必須把源程序重新寫入芯片,才能正常工作,PC791、PC792、PC793出現(xiàn)過無法修復的現(xiàn)象。
      1.4.3,備件供應不足
      PC791、PC792、PC793是進口的電子產(chǎn)品,該產(chǎn)品屬于英國西蒙公司生產(chǎn)的,其它公司無代用產(chǎn)品。國外的電子產(chǎn)品更新?lián)Q代較快,購買回的備件,又是改型的產(chǎn)品,無通用和互換性,給包裝生產(chǎn)造成極大困難。
      1.4.4,修理費用較高
      PC791、PC792、PC793是集成一體化電子元件,由于故障率較高,5臺秤經(jīng)常輪換著拿到外地去維修,總有一臺秤壞著不能用.不但影響生產(chǎn)的正常而且每年光檢修費用花幾萬元以上。
      1.4.5,數(shù)據(jù)統(tǒng)計及管理無法進行
      由于采用RS232傳輸數(shù)據(jù),包裝袋數(shù)給計算機傳輸過程中經(jīng)常失真,特別是幾條線同時工作,計算機跟本無法同時接受和顯示,更不能進行統(tǒng)計和管理。無法用計算機管理數(shù)據(jù),更不能分析處理包裝超差質(zhì)量事故。
      2,秤重系統(tǒng)改造及運行情況
      經(jīng)過幾年現(xiàn)場觀察,并對抽檢累計結(jié)果進行統(tǒng)計分析,5臺秤確實問題嚴重,給工廠造成嚴重的經(jīng)濟損失。于2000年3月公司召開專題會,決定先拿出一臺進行試驗性質(zhì)的改造,若改造成功,立即對其余4臺進行改造。3、4、5月對整個市場進行技術(shù)調(diào)研,并和幾個專門研制秤的廠家進行技術(shù)交流,結(jié)果是技術(shù)上都有滿足不了生產(chǎn)現(xiàn)場的需要,6月份開始和西安磁林電氣有限公司交談技術(shù),并決定采用該公司研制開發(fā)的無線數(shù)傳系統(tǒng)在包裝系統(tǒng)實施應用。2000年6月至2001年3月21日,終于成功地改造了一套無線數(shù)傳智能稱重控制系統(tǒng),先后十幾次對控制系統(tǒng)進行測試、改型、元件更換,對原來的3塊集成一體化電路板,用一塊進行代替,并且把無線數(shù)傳模塊也集中在這塊板上。通過大量的實際包裝測試,已遠遠超出提出的各項技術(shù)指標。又經(jīng)過60多萬袋,3萬多t長時間實際包裝考核,感到該秤穩(wěn)定可靠,各類技術(shù)指標理想。公司決定由機動處、質(zhì)檢處、生調(diào)處、尿素車間5個單位組成驗收小組,由主管副總經(jīng)理帶隊,對該秤進行一個星期不問斷考核??己诵〗M對考核結(jié)果非常理想,決定對其余4臺進行立即改造,其余4臺在一個星期內(nèi)全部改造完畢,而且運行至今,未出現(xiàn)過任何故障。
      2.1,改造稱重控制系統(tǒng)運行情況
      5臺秤改造后從2001年7月至今,各類技術(shù)指標相當穩(wěn)定可靠,運行一年多來,沒有出現(xiàn)過任何故障。把原來的PC791、PC792、PC793控制系統(tǒng),全部去掉,改換成MF2001NT無線數(shù)傳智能稱重控制系統(tǒng),并且在每臺秤的稱量料斗旁加裝兩個上、下可自動移動的22.5kg砝碼進行跟蹤自動校秤。MF2001NT控制系統(tǒng),采用雙面多功能顯示,把它要控制的每個工作狀態(tài),通過發(fā)光指示燈,同時顯示在MF2001NT雙面操作盤上。把每袋實際重量值累計包裝通過無線數(shù)傳模塊,傳輸?shù)街锌赜嬎銠C上,計算機對秤的數(shù)據(jù)進行管理,并且反過來控制包裝機稱重控制系統(tǒng)。
      2.2,MF200lNT的優(yōu)點
      a.首先采用先進的集成芯片,使得運算和對粗細下料的處理速度加快,包裝速度快而準確,精確高而無誤。改造前最快15袋/min,改造后18袋/min。顯示刻度改造前是50g分辨率,改造后是lg分辨率顯示。所有的控制全部集中在這一塊主板上,主板布局設(shè)計精致合理,采用高效模擬電路設(shè)計和看門狗防死機電路設(shè)計,確保了整個定量包裝的可靠穩(wěn)定運行。主板沒有采用備用電池支持程序源,它將程序固化在芯片上,不受電源的任何影響。該主板采用專門針對50Hz電源抗干擾設(shè)計,而且具有防雷擊,防電磁干擾,防高溫關(guān)鍵器件,不再受溫度變化的影響。
      b.稱量范圍擴大。改造前只有50kg和40kg兩種稱量方式,改造后具有從25~50kg連續(xù)稱量方式,只需在控制面板上調(diào)整一下你想要包裝的重量即可,不管多少公斤下料,稱量的下料速度都能在18袋/min。而且累積誤差始終接近于零點。由于主控板采用高速新型運算存儲芯片,整個運算快而準確,對傳感器送人的信號,能快速及時的運算,并把結(jié)果快速反映到粗、細下料電磁閥上進行控制。由于粗、細下料得到及時的關(guān)機,再加上批誤差為零跟蹤調(diào)整,使每一袋都控制在零點的20g±下波動。補償(新值)=補償(舊值)+(平均值誤差×比例常數(shù)),每包裝一袋尿素顆粒,都進行有效的測量,并存儲該值,再和目標重量進行比較,把誤差進行累加,從開始到最后都依靠累計偏差進行調(diào)整,這一袋稱量與目標重量比較多幾十克,下一袋就減少多出的80%,下一袋再減少80%。累積偏差始終調(diào)整著每一袋下料值,該秤離散性小,整個包裝都是在±20g偏差范圍內(nèi)工作。由于整個累積偏差近于零點,不管包裝多少袋尿素,都不會造成大量尿素損耗。從2001年10月到2002年8月累積損耗尿素3t多,是改造前損耗顆粒尿素的3‰,可見改造非常成功。
      C.在雙面顯示操作盤上,用指示燈同時指示每個動作的工作狀態(tài),便于操作工直接觀察。更便于維修人員對故障快速排除。料斗兩旁加一對校稱砝碼,在包裝運行過程中能按照自己設(shè)定的時間,比如8h、4h、1h等任意時間,自動加入強行校秤,或可以按校秤鍵,隨時校秤。這樣就徹底解決了粉塵粘貼料斗和環(huán)境溫度變化干擾包裝精度問題,使得校秤更加快捷方便,是國內(nèi)外還未采用過的。
      d.無線數(shù)傳計算機管理系統(tǒng)。5臺稱重系統(tǒng),把所有稱量數(shù)據(jù)的結(jié)果,通過自身的無線數(shù)傳模塊,快速傳輸?shù)街锌責o線數(shù)傳總模塊上,該模塊再傳輸給就近的計算機。無論計算機的開機與否,都不會影響與無線數(shù)傳的數(shù)據(jù)傳輸,也確保了每條線數(shù)據(jù)的真實性,不會失真。并不受任何干擾,又減少了5條線往中控放大量專用屏蔽電纜。無線數(shù)傳在顆粒包裝機與計算機之間開發(fā)應用,確保了計算機對所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的完整性和可追溯性,以及對5臺秤的控制和管理性。計算機存有5臺秤的生產(chǎn)報表與數(shù)據(jù)統(tǒng)計,每條線的包裝袋數(shù)、超差記錄、累積偏差、下料稱重數(shù)據(jù)餅圖、動態(tài)分布圖表供隨機分析查看,所有這些并有永久性歷史檔案,供隨時查看前幾天,幾個月甚至幾年的該秤的包裝情況,為客戶質(zhì)量跟蹤可靠的依據(jù)。

       

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