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1 前言
2016年廣西某集團(tuán)有限公司安裝了白砂糖全自動(dòng)包裝生產(chǎn)線,主要由PLC控制系統(tǒng),以及受控的袋倉(cāng)、取袋送袋機(jī)、上袋機(jī)、高速定量稱、白砂糖填充機(jī)、折邊縫包機(jī)、糖包輸送機(jī)等精密執(zhí)行單元組成,實(shí)現(xiàn)無(wú)人干預(yù)完成產(chǎn)品白砂糖裝包生產(chǎn)。但由于白砂糖袋不平整及裝包設(shè)備原因,自動(dòng)取袋機(jī)取袋時(shí),出現(xiàn)重袋(指多只白砂糖袋粘連重疊),造成白砂糖裝包填充時(shí)糖粒撒出袋外,影響機(jī)械電氣設(shè)備安全和生產(chǎn)能力,并造成白砂糖的損失。為了解決這個(gè)問(wèn)題,制造裝包生產(chǎn)線的供應(yīng)商的工程技術(shù)員一直在調(diào)試,雖然撒糖現(xiàn)象及程度有所改善,但是始終不能徹底解決。
2 原因分析
包裝白砂糖袋的供應(yīng)商,在進(jìn)行糖袋移庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)輸?shù)接脩暨^(guò)程中,因造成折疊、重壓粘連而產(chǎn)生問(wèn)題糖袋,到達(dá)自動(dòng)包裝線的取袋送袋機(jī)時(shí),設(shè)備對(duì)這樣問(wèn)題糖袋適應(yīng)性差。如果在取袋機(jī)吸取糖袋前,糖袋分離不好,當(dāng)這樣的糖袋進(jìn)入自動(dòng)包裝線,取袋機(jī)就可能一次吸取多只糖袋,造成重袋被送至自動(dòng)上袋機(jī),開袋口機(jī)構(gòu)誤將重袋當(dāng)是一個(gè)糖袋執(zhí)行開袋口操作,致使錯(cuò)誤打開重袋,糖袋口未能真正套入卸糖口,而套入卸糖口卻是兩個(gè)糖袋之間,卸糖機(jī)構(gòu)執(zhí)行后造成白砂糖撒出糖袋外。針對(duì)存在的問(wèn)題,公司組織技術(shù)人員進(jìn)行了原因分析,集思廣益,工程技術(shù)人員認(rèn)為在取袋前后工序加強(qiáng)管理,并把糖袋問(wèn)題反應(yīng)給包裝白砂糖袋的供應(yīng)商。同時(shí)結(jié)合自動(dòng)包裝線進(jìn)行技術(shù)改造,增設(shè)重袋檢測(cè)識(shí)別及剔除裝置。
3 改造方法
3.1 方案優(yōu)選
自動(dòng)包裝線生產(chǎn)能力為每小時(shí) 800 包,每道工序都連續(xù)完成,而且機(jī)械結(jié)構(gòu)精密緊湊。白砂糖袋是由聚丙稀絲帶編織而成,具有半透光物理特征,厚度一致性好。綜合多種解決方案,擬定選取光電傳感器作重袋檢測(cè)識(shí)別。光電傳感器作重袋檢測(cè)原理為:光波照射經(jīng)半透光物后亮度下降的物理現(xiàn)象,而且下降多少與厚度有關(guān),同理,單只糖袋和重袋透光量必定不同,只要檢測(cè)光波照射經(jīng)白砂糖袋亮度下降量多少,即可判斷是否重袋。我們隨機(jī)抽取多組糖袋樣品,用亮度測(cè)量?jī)x,進(jìn)行糖袋透光測(cè)量實(shí)驗(yàn),測(cè)量單只糖袋和兩只的重袋的透光亮度,測(cè)得兩組數(shù)值均符合單只糖袋較大,重袋較小的規(guī)律,而且單袋與重袋透光亮度數(shù)值分辨力好,重現(xiàn)性好,從實(shí)驗(yàn)證實(shí)光電傳感器作重袋檢測(cè)識(shí)別是可行的。
3.2 安裝與調(diào)試
在自動(dòng)包裝線的上袋機(jī),選擇一個(gè)便于安裝光電傳感器的位置,固定好光源和傳感器,并確保光源對(duì)準(zhǔn)傳感器的光感接收窗,按照原理圖連接電路,光電傳感亮度控制器通電調(diào)試,先做單只糖袋透光度測(cè)量,讀取亮度控制器顯示的數(shù)值記為V1,再做兩只糖袋的重袋透光度測(cè)量,讀取亮度控制器顯示的數(shù)值記為V2,取V1與V2的中位數(shù)記為V0,將V0設(shè)定為亮度控制器下限報(bào)警值,當(dāng)亮度控制器檢測(cè)到小于設(shè)定的值V0時(shí),光電傳感亮度控制器的下限報(bào)警輸出高電平信號(hào),觸發(fā)自動(dòng)裝包生產(chǎn)線的PLC控制系統(tǒng),自動(dòng)執(zhí)行重袋剔除,實(shí)現(xiàn)白砂糖全自動(dòng)包裝線上的重袋檢測(cè)識(shí)別及自動(dòng)剔除。
4 改造效果
2016/2017 年榨季,重袋的檢測(cè)裝置安裝調(diào)試完成,運(yùn)行已經(jīng)接近一個(gè)榨季時(shí)間,該檢測(cè)裝置運(yùn)行穩(wěn)定,沒(méi)有發(fā)生因重袋原因造成撒糖事故。
5 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算
按我公司一個(gè)榨季生產(chǎn)白砂糖 6 萬(wàn)噸,裝包 120 萬(wàn)袋,50kg/袋,如果發(fā)生重袋率按1‰計(jì)算,合計(jì)一個(gè)榨季撒糖數(shù)量=1200000*1‰=1200(袋),糖重量=1200*50kg/kg=60000(kg)=60(噸)??杀苊?0噸糖撒地上,另外還可免去人工搬運(yùn)費(fèi)和60噸糖清掃回溶的損失,從而提高自動(dòng)包裝生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力。
6 改造評(píng)價(jià)
該檢測(cè)裝置利用光電實(shí)現(xiàn)無(wú)接觸檢測(cè)技術(shù),識(shí)別快,漏檢率低。通過(guò)結(jié)合自動(dòng)包裝線進(jìn)行改造,增設(shè)光電傳感器和亮度控制器對(duì)重袋自動(dòng)檢測(cè)識(shí)別,并及時(shí)自動(dòng)剔除,達(dá)到防止撒糖目的。由于該檢測(cè)裝置投入小、見效快、能顯著產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益,降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,并且該檢測(cè)裝置安裝調(diào)試簡(jiǎn)便,設(shè)備維護(hù)比較
容易,可以在制糖及其它行業(yè)裝包生產(chǎn)上推廣應(yīng)用。
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