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      基于 PLC 和智能稱重儀表的自動灌裝機(jī)控制器系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      發(fā)布時(shí)間:2020-04-27 16:11:59 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

        

      聚氨酯密封膠是一種高強(qiáng)度室溫濕氣固化的粘合劑,它具有彈性好、粘接性好等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于汽車玻璃粘接、車身密封、船舶、機(jī)械、電子、軍工、建筑等眾多的領(lǐng)域。 該密封膠在常溫及生產(chǎn)過程中呈高粘度的軟膏狀,流動性差,粘度大,按工藝要求灌裝到包裝大桶中難度很大。 多年來業(yè)內(nèi)采用的傳統(tǒng)灌裝方式大部分工作靠手工完成,灌裝效率低,勞動強(qiáng)度大,灌裝精度差,難以實(shí)現(xiàn)自動化生產(chǎn)。

      基于 PLC 及智能稱重儀表, 應(yīng)用 PLC 與智能儀表的串行通信技術(shù),采用電液比例控制,解決了密封膠灌裝過程的控制難點(diǎn), 采用大桶下降式灌裝方式,實(shí)現(xiàn)了灌裝過程自動化。

      1 密封膠灌裝系統(tǒng)

      目前,業(yè)內(nèi)采用的傳統(tǒng)灌裝方式是一種灌裝桶固定、大桶內(nèi)灌裝壓盤及灌裝橡膠軟管隨著桶內(nèi)膠量增加而上升的灌裝方式。 這種灌裝方式具有橡膠軟管需頻繁更換、灌裝勞動強(qiáng)度大、每桶的灌裝量誤差大于1kg 、灌裝一致性差等缺點(diǎn)。

      為此,研制了灌裝管和壓盤固定不動、灌裝桶隨桶內(nèi)膠量增加而自上向下移動的大桶下降式自動灌裝機(jī),其工作原理如圖 1 所示。

      膠泵( MAAG 泵)出膠管為倒 U形不銹鋼鋼管,固定于灌裝機(jī)的大桶上方。 制膠機(jī)出膠口與膠泵之間緊密連接,如同一體。 放置大桶的底盤與兩側(cè)的液壓系統(tǒng)導(dǎo)桿連接,隨兩側(cè)液壓缸內(nèi)導(dǎo)桿的上、下移動同步移動,通過電液比例調(diào)節(jié)閥控制液壓導(dǎo)桿的移動速度 [ 1 ] 。

      整個(gè)灌裝過程在 PLC 控制下,按照復(fù)雜的控制算法,由電液比例控制系統(tǒng)完成。

      灌裝時(shí)將空桶放在處于換桶位(最低位置)的托盤上,換桶位光電開關(guān)檢測到大桶的存在,如果此時(shí)按下“啟動”按鈕,進(jìn)油電磁閥打開,同時(shí)油泵運(yùn)轉(zhuǎn),在油壓作用下活塞桿上升,空桶隨托盤同步上升。 空桶上升至其桶底與壓盤距離 10mm 時(shí),上位光電開關(guān)動作,關(guān)閉上升電磁閥及油泵,空桶停止上升。 然后打開膠泵,密封膠自倒 U 型管緩慢擠入大桶內(nèi),根據(jù)控制策略,在 PLC 及比例閥的計(jì)算、控制下,大桶緩慢下降,至膠滿位置時(shí),膠滿位光電開關(guān)得到信號,關(guān)膠泵,下降一定距離后,進(jìn)行刮膠,刮膠完畢后全速降至最低位置,最后換桶,一個(gè)灌裝循環(huán)完成 [ 2 ] 。

      控制難點(diǎn)與控制策略

      2.1 控制難點(diǎn)

      由于在整個(gè)灌裝過程中,膠泵的出膠量是不均勻的,因此,灌裝時(shí)大桶的下降速度不是勻速運(yùn)動。 當(dāng)出膠速度快時(shí),大桶的下降速度就要適當(dāng)加快,否則,過多的進(jìn)膠量就會自壓蓋與大桶內(nèi)壁間的排氣縫隙溢出,造成大桶灌裝量難以控制,使灌裝過程失??;而當(dāng)膠泵出膠速度減慢時(shí), 大桶下降速度亦要適當(dāng)調(diào)慢,否則,空氣就會自壓蓋與大桶內(nèi)壁間的排氣縫隙進(jìn)入大桶,使桶內(nèi)膠中混有空氣,造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格,甚至成為廢品;同時(shí),在下降過程中,托盤的載重隨著桶內(nèi)膠量的增加越來越重。 因此,灌裝時(shí),大桶下降速度要在比例閥的控制下,隨膠泵出膠速度的變化進(jìn)行及時(shí)調(diào)節(jié),這是該灌裝系統(tǒng)的控制難點(diǎn)。

      2.2 控制策略

      密封膠制膠機(jī)為美國 ROSE 公司生產(chǎn)的 HPB-550 型高性能混合攪拌設(shè)備 [ 3 ] ,制膠機(jī)(含膠泵)的四角分別安裝在 GSE 公司(美國)的 4 個(gè) 7300 型稱重傳感器上,制膠機(jī)及所生產(chǎn)的密封膠總重量由 GSE 公司的 Model 355I.S. 型智能稱重儀表精確測量,出膠量可由稱重儀表精確測出。 最初,試圖采用在自動灌裝機(jī)大桶托盤下安裝稱重傳感器的辦法測出灌裝重量,但由于灌裝下降過程存在沖擊、 振動等多種干擾因素,實(shí)際測得的數(shù)值波動很大,無論如何處理都難以精確求得灌裝過程的灌裝量。 為此,采用了通過智能稱重儀表與 PLC 高速通信的辦法,獲得了大桶灌裝量 Q 的準(zhǔn)確值。

      為了對灌裝下降過程進(jìn)行有效控制,并取得一定的灌裝精度,必須使大桶下降速度與膠泵的出膠速度相匹配。

      在灌裝過程中, 設(shè)在某時(shí)間間隔 Δt 內(nèi)膠泵出膠量為 ΔQ ,大桶下降的高度為 Δh ,大桶的底面積為 S ,密封膠密度為 ρ ,在灌裝下降過程中,應(yīng)保持:

      左側(cè)Δh/Δt為在 Δt 時(shí)間內(nèi)大桶下降的平均速度,右側(cè)中的ΔQ/Δt為膠泵在 Δt 時(shí)間內(nèi)的平均出膠速度。 當(dāng)Δt→0 時(shí),有:

      上式左邊的微分項(xiàng)dh/dt為某一時(shí)刻大桶下降的瞬時(shí)速度, 右邊的微分項(xiàng)dQ/dt為同一時(shí)刻膠泵的瞬時(shí)出膠速度。

      欲在灌裝過程中既不使空氣進(jìn)入大桶又不致于使密封膠自桶內(nèi)四周縫隙溢出,大桶下降速度與膠泵出膠速度應(yīng)滿足上式。

      在控制程序中,只要取 Δt 足夠小,就可以保證每桶的灌裝精度。

      由于灌裝過程下降速度很慢(每分鐘 2cm 左右),根據(jù)灌裝調(diào)試經(jīng)驗(yàn), 取 Δt=1s , 就可以既保證灌裝成功,又能使灌裝精度達(dá)到要求。 Δt 也是 PLC 對比例閥進(jìn)行調(diào)節(jié)的時(shí)間間隔。

      成功的灌裝過程實(shí)際上是一個(gè)大桶下降速度跟隨膠泵出膠量變化的隨動過程。

      在灌裝下降過程中,以膠泵出膠量 Q 為控制系統(tǒng)的輸入,采用 PID 調(diào)節(jié)原理 [ 4 ] ,調(diào)節(jié)比例閥流量以控制大桶下降速度 V ,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制,控制框圖如圖 2 所示。

      圖中, h 由直線位移傳感器測得, Q 由制膠機(jī)的稱重儀表測得,并通過稱重儀表與 PLC 的高速串行通信傳送給 PLC 。 大桶的灌裝量為 ρSh ,實(shí)時(shí)控制保證 h 的精度,就可以保證灌裝量的精度。

      控制系統(tǒng)硬件[5-6]

      根據(jù)工作原理與控制策略, 以 PLC 為控制核心,組建控制系統(tǒng)。 PLC 輸入、輸出信號配置如表 1 所示。

      根據(jù)系統(tǒng)規(guī)模, 本著控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊的原則,選用帶兩路模擬量輸入、 一路模擬量輸出、 2 個(gè) RS-485 接口的西門子 S7-200 系列 PLC ( CPU224XP )即可滿足系統(tǒng)要求。 一路模擬量輸入信號為直線位移傳感器信號,是一個(gè)由直線位移傳感器測得的與灌裝深度h 成正比的電壓信號。 一路模擬量輸出信號為比例控制閥輸入信號,是一個(gè)與比例閥流量成正比的電壓信號。 由于選用的電液比例控制閥為帶壓力補(bǔ)償?shù)牧髁靠刂崎y,因此可以在負(fù)載變化的工況下,獲得穩(wěn)定的調(diào)節(jié)流量。

      PLC 硬件配置如圖 3 所示。

      自動灌裝過程電控系統(tǒng)的工作原理: 將空桶放在換桶位(最低位)時(shí),如果桶位正常,則換桶位光電開關(guān)CK 導(dǎo)通,此時(shí)按下工作開始按鈕 SB4 ,油泵馬達(dá)起動,空桶上升,如果桶位不正常,則按下 SB4 也無動作,避免了桶位不正上升時(shí)卡桶事故的發(fā)生; 當(dāng)上升至最高位時(shí),高位光電開關(guān) HK 導(dǎo)通,關(guān)閉油泵,停止上升,PLC 進(jìn)行灌裝前的參數(shù)初始化計(jì)算;適當(dāng)延時(shí)后,膠泵打開,密封膠進(jìn)入空桶底部,此時(shí) PLC 采集到灌裝深度信號,通過串口通信不斷獲得膠泵出膠量,按照控制策略,隨著膠量的增加,大桶緩慢下降,完成整個(gè)灌裝過程。

      4 PLC 與智能稱重儀表串行通信的實(shí)現(xiàn)

      4.1  PLC 通信協(xié)議及參數(shù)設(shè)定 [ 7 

      西門子 CPU224XP 模塊集成了 2 個(gè)串行通信的RS-485 標(biāo)準(zhǔn)接口,將其中一個(gè)用于程序開發(fā)、調(diào)試,另一個(gè)用于同稱重儀表通信。

       

      4.1.1 字符數(shù)據(jù)格式

      S7-200 采用異步串行通信方式,傳送字符數(shù)據(jù)格式有兩種: 10 位字符和 11 位字符。 此處采用 11 位字符數(shù)據(jù), 1 個(gè)起始位、 8 個(gè)數(shù)據(jù)位、 1 個(gè)偶校驗(yàn)位、 一個(gè)停止位。 傳輸速率為 9600bps 。

      4.1.2 通信協(xié)議

      S7-200 支持多種通信協(xié)議,協(xié)議定義了主站和從站兩類通信設(shè)備。 主、從站間的通信協(xié)議有 PPI 、 MPI 、Profibus3 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議和一個(gè)自由口協(xié)議。 根據(jù)智能稱重儀表的通信情況,本控制系統(tǒng)采用自由口協(xié)議。 當(dāng)選擇自由口模式且主機(jī)處于 RUN 方式下, 用戶可通過發(fā)送 / 接收中斷、發(fā)送 / 接收指令編寫的程序來控制串行通信口的運(yùn)作。當(dāng)主機(jī)處于 STOP 方式時(shí),自由口通信被終止,通信口切換到正常的 PPI 協(xié)議操作。 通信協(xié)議在通信程序中由 SMB30( 通信口 0) 或 SMB130(通信口 1 )設(shè)置為允許自由口通信模式。

      4.1.3 參數(shù)設(shè)置

      CPU224XP 自由口通信模式的通信參數(shù)由串口 1初始化子程序設(shè)置。 設(shè)置內(nèi)容包括通信協(xié)議、波特率、字符數(shù)據(jù)格式等內(nèi)容。

      4.2 智能稱重儀表通信協(xié)議及參數(shù)設(shè)定 [ 8 

      Model 355I.S. 型稱重儀表僅有 2 個(gè) RS-232 通信口 COM1 、 COM2,無RS-485 接口。 使用 COM2 口作為與 PLC 的通信口,通過一個(gè)有源 RS-232/485 轉(zhuǎn)換器,實(shí)現(xiàn) PLC 與稱重儀表的串行通信。

      4.2.1 通信協(xié)議

      Model 355I.S. 型稱重儀表可預(yù)置 13 種標(biāo)準(zhǔn)傳輸格式或根據(jù)需要定制傳輸格式,灌裝過程僅需要某一時(shí)刻制膠機(jī)的總重量,為減少與 PLC 之間通信幀的長度,采用定制傳輸格式。 該儀表通信時(shí)的字符、數(shù)字字母全部采用 ASCII 碼形式,用到的控制字符很多,使用時(shí)可從儀表手冊查得。

      為了簡化 PLC 的通信程序,將 Model 355I.S. 設(shè)置為遠(yuǎn)程主指示器模式。 Model 355I.S. 將按定制傳輸格式連續(xù)地向 PLC 發(fā)送數(shù)據(jù), 而 PLC 以中斷方式定時(shí)接收數(shù)據(jù)。采用最簡單的傳輸格式,如“ □□□□1345.7□kg□Net ”,共 17 個(gè) ASCII 碼,其中有 6 個(gè)空格、 5 個(gè)數(shù)字、 1 個(gè)小數(shù)點(diǎn)、 5 個(gè)字母。 重量數(shù)據(jù)定義為帶一位小數(shù)的 5 位數(shù),單位為 kg 。

      4.2.2 參數(shù)設(shè)置

      為實(shí)現(xiàn) Model 355I.S. 與 PLC 自由口的通信,通過儀表鍵盤對 Model 355I.S. 相關(guān)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,如表 2 所示。

      其它參數(shù)使用默認(rèn)值,與 PLC 保持一致。 完成設(shè)置后, Model 355I.S. 就具備了與 PLC 通信的基本條件。

      4.3 PLC 通信程序的設(shè)計(jì)

      自由口接收數(shù)據(jù)既可以采用自由口接收指令,也可以使用接收字符中斷控制來接收數(shù)據(jù)。 根據(jù)系統(tǒng)情況,采用中斷方式。 端口每接收一個(gè)字符會產(chǎn)生一個(gè)中斷,端口 1 產(chǎn)生中斷事件 25 。 在執(zhí)行連接到接收字符中斷事件上的中斷程序前, 接收到的字符存儲在SMB2 中,奇偶校驗(yàn)狀態(tài)存在 SMB3.0 中,通過中斷訪問 SMB2 和 SMB3 來接收數(shù)據(jù)。

      PLC 通信程序由串口 1 初始化子程序及自由口接收中斷程序組成。 串口初始化子程序主要完成串口1 數(shù)據(jù)格式、 自由口協(xié)議及波特率等參數(shù)的設(shè)置等功能, 通信中斷程序主要功能是將來自 Model 355I.S. 的數(shù)據(jù)幀循環(huán)存放到緩存區(qū)中。 該緩存區(qū)由 85 個(gè)字節(jié)組成,可以循環(huán)存放 5 幀數(shù)據(jù)。 自由口緩存區(qū)由定時(shí)取數(shù)據(jù)中斷程序提取有效的重量數(shù)據(jù),并存放到另一個(gè)數(shù)據(jù)區(qū),由數(shù)據(jù)處理子程序進(jìn)行處理。

      控制系統(tǒng)軟件[9]

      控制主程序完成自空桶位置檢測到大桶灌裝完畢的整個(gè)自動灌裝過程,其順序控制圖( SFC )如圖 4 所示。

      結(jié)語

      根據(jù)密封膠生產(chǎn)及灌裝工序的特殊性, 對控制硬件、軟件進(jìn)行了大量的調(diào)試工作。 該自動灌裝系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的功能,每桶灌裝誤差控制在 200g 以下,且每桶的灌裝量不再受生產(chǎn)工人操作水平影響,大大提高了大桶灌裝量的一致性,解決了密封膠灌裝過程的控制難點(diǎn),克服傳統(tǒng)灌裝方式的缺點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了灌裝過程自動化,降低了操作工人勞動強(qiáng)度,提高了生產(chǎn)效率,改善了勞動環(huán)境。 使用一年多證明,該控制系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、可靠。

       

      參考文獻(xiàn)

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