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      硝銨回轉(zhuǎn)式有動定量包裝機的研制

      發(fā)布時間:2020-05-14 10:06:29 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

      概述

      我廠原用的12工位回轉(zhuǎn)式插袋包裝機是70年代的自制產(chǎn)品。它雖然具有設(shè)備結(jié)構(gòu) 簡單、操作方便、節(jié)省人力的優(yōu)點,但采用 容積法稱量,存在稱量精度低、誤差大的缺 點,因此急需改進。我們對全國六個中型化 肥廠包裝機的使用情況進行了調(diào)査,綜合調(diào) 査資料,提出了兩個改進設(shè)計方案:一個方 案是選用套袋式包裝機,稱量采用電子秤。它 的優(yōu)點是稱量精度高,操作方便,缺點是要 增設(shè)縫包機和空氣壓縮機,操作人員增加,設(shè) 備數(shù)量多,維修量大。尤其是縫包機容易出 毛病,維修頻繁,給工作帶來很多麻煩。第 二個方案是仍采用回轉(zhuǎn)式插袋包裝機,配置 電子秤自動稱量系統(tǒng)。它的優(yōu)點是機構(gòu)設(shè)備 簡單,運轉(zhuǎn)設(shè)備少,稱量準確,操作方便,維 修量小,只需一個人操作即可完成成品包裝 的全部任務(wù)。對兩個方案進行比較后,我們 決定采用第二個方案,重新設(shè)計一臺回轉(zhuǎn)式 插袋包裝機。

      1具體設(shè)想與要求

      11采用回轉(zhuǎn)式插袋包裝機與自動秤相結(jié) 合的形式,要求除人工插袋外’其余工作全 部實現(xiàn)自動化,形成一套完整的自動化包裝 機組。

      12將包裝機計量方式由容積計量改為電 子秤計量,其精度要求在2%。以上。

      1-3釆用回轉(zhuǎn)式插袋包裝機,要設(shè)有托袋機 構(gòu)及自動脫袋系統(tǒng)。送料風要設(shè)回風系統(tǒng),防 止噴料(舊機因無回風系統(tǒng),即使秤稱得很 準,也會由于噴料而造成單袋重量不準)。 14稱量與包裝形成一個完整的操作系統(tǒng), 要求包裝機旋轉(zhuǎn)到位,稱量一次,完成一袋 的包裝,并在設(shè)定的時間內(nèi)自動灌料完畢。

      15包裝能力19-20 t/h,物料為硝俊顆 粒。

      1-6額定稱量40 kg/袋。

      1.7計量精度:動態(tài)為士 0.2%,靜態(tài)為 0. 1%。

      18包裝使用風壓為0.2MPa(利用生產(chǎn)用 的工業(yè)風,不另增加空氣壓縮機)。

      19整個機組與硝俊接觸部件必須由耐酸 鋼制成。

      根據(jù)上述設(shè)想與要求,我們投入了包裝機的設(shè)計改造工作。此項工作是由我廠與航 天工業(yè)部十一所合作進行的,經(jīng)過13個月的 努力,完成了全部設(shè)計、制造和驗收任務(wù),于 1993年開始安裝試用。工藝流程及控制圖如 下圖所示。

       

      包裝機工藝流程及控制圖

      工藝流程及控制圖

      2新包裝機試運轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)的問題及處 理措施

      2.1新包裝機在試運轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的問題

      2.1-1驅(qū)動鏈條配置不夠合理,易咬鏈子; 鏈條罩材質(zhì)不耐腐蝕。

      2. 1-2分風閥材質(zhì)不合適,因為閥芯和閥座 I均選用合金鋼,硬度較接近,運轉(zhuǎn)過程中易 粘住。

      2. 1-3分風閥結(jié)構(gòu)不合理。由一個風閥同時 控制夾袋風和送料風不夠合理,因夾袋需要 的是風壓,而送料需要的是風量,二者相互 矛盾。

      2-1.4稱量料斗與給料點的距離大,給料時 造成硝鉉顆粒對秤底盤的沖擊力大,秤的穩(wěn) 定性不好,影響稱量的精度。

      2. 1-5變速箱的傘齒輪的輪齒強度低,易磨 損。

      2. 1. 6部分零部件的腐蝕問題沒得到解決。

      2.1.7夾袋氣缸彈簧易腐蝕疲勞,使到脫袋 工位的袋子不脫袋。

      以上問題的存在對包裝機的平穩(wěn)運行有 很大影響,若不徹底解決,包裝機就不能正 常運轉(zhuǎn)。

      2-2處理措施

      2. 2-1驅(qū)動鏈條的水平布置增設(shè)了脹緊機 構(gòu),并增設(shè)了托鏈系統(tǒng),鏈條罩材質(zhì)由普通 碳鋼改為18-8Ti鋼,使咬鏈子和鏈條不耐腐 蝕的問題得以解決。

      2- 2. 2分風閥閥芯材質(zhì)由18-8Ti改為尼龍 6,提高了閥的使用壽命,原來最長可用一個 月,現(xiàn)在用了兩年多沒出任何問題。

      2. 2-3分風閥由一路進風改為兩路進風,分 別控制風壓和風量,夾袋夾得住,送料送得 凈,實現(xiàn)了一閥兩用的目的。

      2- 2-4齒輪材質(zhì)由原來的鑄鐵改為lCrl3, 使其強度提高,壽命延長,原來最長用2個 月,現(xiàn)在已用了2年多未岀現(xiàn)任何問題。

      2- 2-5電子秤易腐蝕部件改為18-8Ti材質(zhì) 制成。

      2- 2.6給料點與秤底盤的距離比原來縮短 了 100 mm,減輕了物料對秤斗的沖擊力s原 設(shè)計的秤用兩個傳感器,現(xiàn)在用3個傳感器, 增加了秤的穩(wěn)定性。提高了計量的精度。

      2. 2.7回風系統(tǒng)的增設(shè),解決了袋口噴料的 I問題,保證了稱得準,灌得凈,灌袋過程中 料不會損失。

      2. 2.8對夾袋氣缸夾不住袋的問題也進行 了處理,增強活塞密封效果,徹底解決了夾 不住袋的問題。

      3效果

      經(jīng)過3年多的努力,終于解決了原包裝 機稱量精度低的這一老大難問題,保證了成 品硝鉉單袋檢斤合格率為100%。改進后的 包裝機運行效果很好。

      根據(jù)新舊包裝機稱量結(jié)果(數(shù)據(jù)表略), 新包裝機單袋檢斤的合格率為100%,重量 在40±0. 03 kg,遠遠小于規(guī)定的40士0.2 kg的指標。舊包裝機12個嘴子的單袋合格 率只有20% ,平均重量為40.125 kg,平均每 袋多125 g。每年按11萬噸產(chǎn)量計,一年要 多付岀硝俊343. 75噸。

      用新機后的稱量精度提高,多裝成品的 問題得到解決,一年獲得的效益為40余萬 元,一年即可收回全部投資。

      該機的試用成功,使硝鉉系統(tǒng)的包裝設(shè) 備自動化程度提高了一步。它與運輸機配套 形成稱量、包裝自動流水線,除人工套袋外, 其余工作全部自動完成。新包裝機具有工作 可靠、計量精度高、自動累計、自動脫袋、粉 塵小、操作簡單,節(jié)省人力、設(shè)備少、效益 好等優(yōu)點,它是目前較理想的硝鉉包裝設(shè)備。

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