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ENGLISH0755-88840386發(fā)布時間:2020-06-11 16:40:14 |來源:網絡轉載
1改造原因
硬條包裝機是意大利某公司軟包包裝機組的一個分機,是二十世紀70年代末的產品。該機將上、下游機連接在一起,完成小包卷煙的傳輸和包裝,其工作模式分為手動和自動兩種。由于該機生產年代較早,原設計存在許多缺陷,如凸輪部分機電相互關聯(lián),結構比較復雜,調整部位多,極易錯位, 一旦出現(xiàn)故障各環(huán)節(jié)較難準確調整;電氣控制系統(tǒng)采用分立元件構成的邏輯控制器,成本高,可靠性差,維 護和維修困難,嚴重影響了生產效率。為此,釆用某公司生產的PLC代替邏輯控制器,對硬條包裝機的控制系統(tǒng)進行了改造。
2改造方法
2.1電路設計
由于CPU 216集成有24V直流傳感器/負載電源, 因此可以把24V直流的接近開關、光電開關、行程開關、操作按鈕以及上、下游機的通訊信號等直接聯(lián)入PLC控制系統(tǒng)的數(shù)字量輸入口。數(shù)字量輸岀口通過交流接觸器控制電機,通過繼電器控制電磁閥、離合器、 制動器,直接控制指示燈。行程開關改為非接觸式接近開關。
2.2 程序設計
根據硬條包裝機的生產工藝流程采用順序控制程序設計,便于閱讀和調試。
3改造
四平卷煙廠5臺包裝機釆用PLC改造控制系統(tǒng)后,經過兩年多的運行,設備運行穩(wěn)定、可靠,電氣故障大幅度減少,設備有效作業(yè)率提髙了6%,而且輔料及維修費用節(jié)約了22萬多元,取得了明顯的經濟效益。
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