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0755-88840386發(fā)布時(shí)間:2020-06-15 10:44:12 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
引言
軟盒包裝機(jī)是由意大利某公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)的卷煙包裝設(shè)備, 生產(chǎn)能力為 600 包/分鐘,通過 4 個(gè)旋轉(zhuǎn)輪子實(shí)現(xiàn)各種包裝動(dòng)作。該設(shè)備在投產(chǎn)運(yùn)行至今,故障繁多,停機(jī)率高。其中影響最大的故障較多發(fā)生在商標(biāo)紙部位,出現(xiàn)故障次數(shù)最多的是商標(biāo)紙吸取輸送歪斜、堵塞或商標(biāo)吸取不 下,該現(xiàn)象在商標(biāo)紙材料批次變動(dòng)時(shí)尤其頻繁。由于該設(shè)備是目前國(guó)內(nèi)最 新引進(jìn)的包裝設(shè)備,目前并無可借鑒的維修方法,通過對(duì)商標(biāo)紙下紙吸取 機(jī)構(gòu)的工作原理進(jìn)行分析,對(duì)分離器原設(shè)計(jì)存在的不合理進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。
問題分析
商標(biāo)紙分離吸取工作原理商標(biāo)紙分離吸取機(jī)構(gòu)主要由支架、凸輪、擺桿機(jī)構(gòu)、齒輪、同步帶、分離器、吸紙輪傳動(dòng)軸和支座等零件組成。主電機(jī)動(dòng)力通過一組齒輪帶動(dòng)凸輪轉(zhuǎn)動(dòng),凸輪 2 分兩路進(jìn)行商標(biāo)紙分離吸取機(jī)構(gòu)的動(dòng)力傳遞:一路通過滾子帶動(dòng)支架 1 做橫向左右往復(fù)運(yùn)動(dòng),另一路由擺桿機(jī)構(gòu) 3 帶動(dòng)帶輪 4 往復(fù)轉(zhuǎn)動(dòng),從而帶動(dòng)同步帶 5 左右轉(zhuǎn)動(dòng)。其中吸紙輪傳動(dòng)軸 7 及分離器支座 8固定安裝與支架 1 上,因此吸紙輪和分離器 6 同支架 1 做同步的水平橫向往復(fù)運(yùn)動(dòng);吸紙輪傳動(dòng)軸上的帶輪同時(shí)又與同步帶 5 嚙合,因此吸紙輪在做水平橫向往復(fù)運(yùn)動(dòng)的同時(shí)又隨著同步帶做往復(fù)旋轉(zhuǎn)擺動(dòng)。分離器在左右運(yùn)動(dòng)的同時(shí)托住紙庫(kù)中的商標(biāo)紙,正常工作時(shí),商標(biāo)紙吸紙輪通過負(fù)壓吸 風(fēng)吸取下最底層的商標(biāo)紙,然后往右移動(dòng)并作逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),被吸取的商標(biāo) 紙?jiān)诜蛛x器的作用下與紙疊分離,當(dāng)吸紙輪運(yùn)動(dòng)到位后,通過負(fù)壓分配閥 的控制,吸紙輪釋放商標(biāo)紙,被釋放的商標(biāo)紙由水平吸風(fēng)輸送帶吸取向下 個(gè)工位輸送,此時(shí)商標(biāo)紙吸紙輪與分離器開始返回,前者往左移動(dòng)并作順 時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),右者往左移動(dòng)拖住商標(biāo)紙疊,到達(dá)左端后剛好吸紙輪吸嘴處于垂直向上位置開始下一個(gè)吸紙循環(huán)。支架 1 及隔套 5 上的隔圈必須有一定量的間隙要求,通過實(shí)際測(cè)量,此間隙為 0.5mm,因此保持軸承滾動(dòng)體潤(rùn)滑的油脂無法完好密封。由于分離器安置于商標(biāo)紙紙庫(kù)的底部,而預(yù)切式商標(biāo)紙本身存在較多的屑末,設(shè)備高速運(yùn)行時(shí)這些屑末容易在滾針軸承內(nèi)部沉積,導(dǎo)致軸承轉(zhuǎn)動(dòng)不夠活絡(luò),從 分離機(jī)構(gòu)的工作原理可以看出,軸承作用失效將極大影響分離器正常的實(shí) 現(xiàn)商標(biāo)紙托舉與分離功能。
19mm,由于分離器的另一功能是對(duì)商標(biāo)紙疊支撐的作用,在這種排列方式下,因紙張本身較為柔軟,受紙疊整體重力(紙疊加滿時(shí)重量約為 1.7kg)的影響,底部紙張寬度方向會(huì)產(chǎn)生類似波浪狀的扭曲變形,通過低速運(yùn)行時(shí)可發(fā)現(xiàn)這種扭曲不僅會(huì)引起紙邊上弧導(dǎo)致紙張無法被吸紙輪正常吸取,而且直接影響了商標(biāo)紙后序的下紙輸送,尤其在設(shè)備全速運(yùn)行時(shí),出現(xiàn)輸送堵塞的故障極其頻繁。
改進(jìn)方案
通過觀察與檢測(cè),設(shè)備運(yùn)行的商標(biāo)材料與吸風(fēng)管路并未異常,紙庫(kù)、分離刀及吸紙輪工作相位也均在調(diào)整要求范圍內(nèi)。通過進(jìn)一步觀察分析,發(fā) 現(xiàn)商標(biāo)紙張的堵塞、歪斜多發(fā)生于吸紙輪與分離器交接處。清空紙庫(kù)檢查 分離器軸承,發(fā)現(xiàn)部分軸承滾動(dòng)不夠活絡(luò),同時(shí)觀察取下的紙疊,明顯能看 出底下的紙張呈波浪狀,因此判斷商標(biāo)紙吸取不良故障的主要原因產(chǎn)生于 商標(biāo)紙分離吸取機(jī)構(gòu)。
商標(biāo)紙分離吸取機(jī)構(gòu)存在的問題
商標(biāo)紙分離吸取機(jī)構(gòu)由左、中、右三個(gè)分離器和吸紙輪組成。針對(duì)設(shè)備運(yùn)行時(shí)存在的問題,經(jīng)過多次維修經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和可行性分析,考慮到設(shè)備維修調(diào)整對(duì)商標(biāo)紙吸取輸送不良故障的解決效果不佳,決定對(duì)商標(biāo)紙分離器進(jìn)行改進(jìn)。
軸承的重新選用
原機(jī)分離器采用軸承,滾針軸承靈活性較差,體現(xiàn)在分離器左右水平往復(fù)運(yùn)動(dòng)過程中與商標(biāo)紙磨擦力較大,高速運(yùn)行中易產(chǎn)生搓紙現(xiàn)象,造成紙張分離不好,致使商標(biāo)紙吸取歪斜或吸不下,而深溝球 軸承包括其轉(zhuǎn)速、防塵密封及軸向固定方式都更適應(yīng)分離器在高速運(yùn)行時(shí) 的需要。因此,采用深溝球軸承取代原來滾針軸承設(shè)計(jì)從理論上講效果更佳。
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