咨詢電話
ENGLISH0755-88840386發(fā)布時間:2020-07-17 14:28:38 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
針對市場需求狀況,在調(diào)査的基礎(chǔ)上,我們和 武漢糧食機(jī)械廠共同研制和開發(fā)了全自動大米小包裝機(jī)。該機(jī)屬于機(jī)電光一體化的高技術(shù)產(chǎn)品,采 用計(jì)算機(jī)控制技術(shù),能完成自動供料、計(jì)量、制袋 充填和打印等功能,實(shí)現(xiàn)全自動工作。本機(jī)型亦可 用于顆粒狀的糧食、飼料、食品及醫(yī)藥等的小包 裝。
1工作原理
1.1機(jī)械傳動系統(tǒng)
如圖1所示,機(jī)械運(yùn)動由XWD04-2擺線針輪 減速電機(jī)分3路傳動:一路驅(qū)動橫封器15和安裝其 上的切斷刀14,將已縱封的塑料薄膜帶進(jìn)行橫向 封口的瞬間切斷;二路通過分配軸13使滯后或超 前凸輪5、4轉(zhuǎn)動,并配合中間繼電器8、9控制可逆 電機(jī)10正、反轉(zhuǎn);三路是根據(jù)塑料帶上的黑色標(biāo)記 在上帶過程中出現(xiàn)的超前或滯后狀況,由光源17 和光電裝置1控制可逆電機(jī)10驅(qū)動差動機(jī)構(gòu)11,使 縱封滾輪16作補(bǔ)償運(yùn)動,控制塑料包裝帶在熱封 過程中準(zhǔn)確定位⑴。
1.2拠料包裝帶自動上帶機(jī)構(gòu)的工作原理
如圖1所示,若塑料包裝帶的黑色標(biāo)記處于正 常上帶狀況時,黑標(biāo)正好通過光源17遮斷光線,光 電裝置1中的光電管接通發(fā)出信號,使光電繼電器 3的常開觸頭閉合,但微動開關(guān)6、7的觸頭同時落 在凸輪5、4的凹入角度重疊的區(qū)域內(nèi),
微動開關(guān)6、7的觸頭不閉合(在此區(qū)域內(nèi)凸輪不產(chǎn) 生推動作用),光電信號不能輸送到中間繼電器8、
圖1全自動大米小包裝機(jī)工作原理圖
1.光電裝量2.抵料卷筒3.光電繼電器4.超前凸輪
5.滯后凸輪6. 7.微動開關(guān)8. 9.中間繼電器10.可逆 電機(jī)1L差動機(jī)枸12.減速電機(jī)13.分配軸14.切斷 刀15. «封器16.縱封滾輪17.光源18.19.導(dǎo)向輾
20.傳感器21.料斗22.電振機(jī)23.料倉
9上,故可逆電機(jī)10不轉(zhuǎn)動。若塑料包裝帶的黑色 標(biāo)記處于超前上帶狀況時,則光電裝置1發(fā)岀超前 信號,使光電繼電器3的常開觸頭閉合,微動開關(guān)7 的觸頭落在超前凸輪4的凸出區(qū)域,處于閉合狀 態(tài),光電信號輸送到中間繼電器9上,可逆電機(jī)10 反轉(zhuǎn),驅(qū)動差動機(jī)構(gòu)11使縱封滾輪16減速,消除黑 標(biāo)的超前現(xiàn)象。同理,利用微動開關(guān)6、滯后凸輪5、 中間繼電器8,使可逆電機(jī)10正轉(zhuǎn),驅(qū)動差動機(jī)構(gòu) 11使縱封滾輪16增速,消除黑標(biāo)的滯后現(xiàn)象。(5)用非線性薄殼理論解空氣彈簧形變比材 料力學(xué)方法精確,提高了強(qiáng)度分析的可靠度,對空 氣彈簧的研究、設(shè)計(jì)及應(yīng)用有重要參考價值。
13全自動大米小包裝機(jī)的工藝過程
如圖1所示,單片機(jī)智能控制器收到料斗21 關(guān)門信號允許加料時,自動地輸出加料控制信號. 電振機(jī)22得電對料斗21加料,傳感器20受力,輸 出信號到單片機(jī)智能控制器中的放大器,4位半 雙積分A/D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,經(jīng)單片機(jī)控 制鍵盤掃描,顯示輸出,達(dá)到控制加料的目的。首 先是快加料,當(dāng)物料重量達(dá)到目標(biāo)值的90%時, 自動輸出慢加料信號,當(dāng)物料加到離所設(shè)定的目 標(biāo)值僅相差一個提前量時,則發(fā)出停止加料信號, 這時電振機(jī)仍有余料進(jìn)入料斗。當(dāng)物料達(dá)到目標(biāo) 值允許誤差范圍(0.3%)內(nèi)時,料斗21處于等待 放料狀態(tài)。這時切斷刀14切斷塑料包裝袋的瞬 間,固定在橫封器軸上的控制凸輪推動微動開關(guān) 的觸頭閉合,料斗21上的電磁鐵得電動作,牽引 料門放料,物料進(jìn)入三面封好的塑料包裝袋內(nèi),由 缺封器封口并切斷,包裝袋落下。當(dāng)放料完畢,單 島I智能控制器輸出關(guān)門信號,電磁鐵斷電,由料 斗上的復(fù)位彈簧牽引料門關(guān)閉,開始下一輪循 環(huán)。
2單片機(jī)智能控制器的設(shè)計(jì)
單片機(jī)智能控制器是全自動大米小包裝機(jī)的 核心裝置,它具有顯示重量、狀態(tài)控制、去皮、置 零、累計(jì)重量、重量標(biāo)定、量程設(shè)定、掉電保護(hù)、超 載報警和自動打印等多種功能。其中,A/D采用4 位半雙積分轉(zhuǎn)換器件,具有轉(zhuǎn)換精度高、穩(wěn)定可靠 等特點(diǎn)。
2.1硬件總體設(shè)計(jì)
控制器硬件系統(tǒng)以8031單片機(jī)為CPU,程序 存儲器采用一片EPROM27128,外部數(shù)據(jù)存儲器 采用一片RAM6264.并帶有后備電池,以作掉電 保護(hù)之用。采用專用芯片8279作為鍵盤、顯示器的 接口,充分提高CPU的工作效率。系統(tǒng)擴(kuò)充了一 片8155,PA 口、PC 口工作于基本輸入方式,分別 作為A/D的輸入數(shù)據(jù)口和系統(tǒng)狀態(tài)輸入數(shù)據(jù)口。 PB 口工作于基本輸岀方式,作為控制器的開關(guān)量 輸出通道。
由于控制器的控制速度要求不高.而檢測精 度要求較高,故選用轉(zhuǎn)換速度較慢、精度高、抗干 擾能力強(qiáng)的ICL7135芯片。它是一種4位半雙積分 A/D轉(zhuǎn)換器件,轉(zhuǎn)換速度為50次/s.分度數(shù)達(dá)1 萬,滿足系統(tǒng)的精度要求JCL7135的R/百接高電 平,使A/D處于自動轉(zhuǎn)換狀態(tài)。8155除用于開關(guān) 量輸入輸出通道外,還與74LS157 一起構(gòu)成 ICL7135和8031的接口電路,A/D轉(zhuǎn)換后產(chǎn)生的 各位BCD碼、位標(biāo)志以及極性、過量程、欠量程標(biāo) 志皆送至PA 口。8155的定時器置成方波發(fā)生器, 8031的ALE給定時器輸入信號,定時器輸岀方波 信號作為ICL7135的時鐘oICL7135的選通信號 訂與最高位選通信號Q經(jīng)反相后同時有效時,向 80311NT;申請中斷。
另外,8031的Pi 口用以向打印機(jī)提供數(shù)據(jù), 打印機(jī)的選通信號飛和狀態(tài)信號BUSY接8031 的P3.o、P3.i,供單片機(jī)査詢。
2.2傳感器
采用電阻應(yīng)變式稱重傳感器,根據(jù)電阻應(yīng)變 計(jì)原理,將4塊應(yīng)變片分別貼在彈性梁上,組成全 橋平衡電路。電阻應(yīng)變式稱重傳感器具有結(jié)構(gòu)簡 單、使用方便、性能可靠穩(wěn)定、易于實(shí)現(xiàn)測試過程 的自動化和多點(diǎn)同步測量等優(yōu)點(diǎn)。
2.3調(diào)零電路
調(diào)零電路用以抵消傳感器的零點(diǎn)輸出和秤體 本身自重引起的傳感器輸岀信號。該電路如圖2所 示,由高穩(wěn)定電阻、可變電位器和直流穩(wěn)壓電源組 成調(diào)零電橋,并串接在傳感器輸出和放大器之間, 通過調(diào)節(jié)調(diào)零電橋內(nèi)的可變電位器W|改變橋路 不平衡輸岀U”,使之和稱重傳感器空載輸岀電 壓Us大小相等,極性相反,則電子秤在空載時總 的輸出電壓U。為0
供橋電壓
圖2調(diào)零電路
2.4放大器
從稱重傳感器采集到的電壓信號是mV級, 而A/D轉(zhuǎn)換的輸入電壓要求0?5 V,因此需要放 大環(huán)節(jié)。選用ICL7650高精度集成運(yùn)算放大器,具 有輸入電流小、失調(diào)小、增益高等優(yōu)點(diǎn)。
圖3放大電路 |
7650組成的放大電路如圖3所示,R,和G組 成輸入濾波,濾除一些高頻干擾信號,R5、R'、Wz 和R,組成負(fù)反饋網(wǎng)絡(luò),決定增益量。其中珞是可以由微動開關(guān)調(diào)節(jié)其阻值的一組電阻,它的阻值 變化范圍作為增益的粗調(diào),Wz作為增益的細(xì)調(diào)。 G作為交流負(fù)反饋,用來抑制稱重信號以外的干 擾信號。R9和C3組成輸岀濾波,去除7650的調(diào)制 尖鋒泄漏。
3軟件設(shè)計(jì)
在程序自動顯示測量重量的同時,必須對加 料和放料過程進(jìn)行控制。此外,為了能隨時進(jìn)行控 制狀態(tài)和參數(shù)設(shè)置,在顯示過程中通過撤鍵來實(shí) 現(xiàn)。主程序框圖如圖4所示,其自動程序流程框圖 如圖5所示。由于ICL7135的A/D轉(zhuǎn)換是自動進(jìn) 行的,完成一次A/D轉(zhuǎn)換后,選通脈沖的產(chǎn)生和 8031的中斷開放是異步的,為了保證讀取數(shù)據(jù)的 完整性,只對最高位D中斷請求作岀響應(yīng)。低位數(shù)據(jù)的輸入采用程序查詢方式。中斷服務(wù)程序的 任務(wù)就是將A/D轉(zhuǎn)換的結(jié)果送到8155RAM的指 定單元中去,然后由主程序讀取其數(shù)據(jù)。
4結(jié)束語
研制的第一臺全自動大米小包裝機(jī)工作試驗(yàn) 表明,采用單片機(jī)智能控制器控制大米小包裝機(jī) 性能穩(wěn)定,計(jì)量精度高,封口質(zhì)量好,上帶準(zhǔn)確,可 實(shí)現(xiàn)大米等顆粒狀物料塑料袋小包裝(不大于2 kg)的自動化,達(dá)到了設(shè)計(jì)目標(biāo),滿足用戶要求。
本文源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除