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      回轉六嘴水泥包裝機系統(tǒng)的改進

      發(fā)布時間:2020-07-23 14:11:37 |來源:網(wǎng)絡轉載

      rLp3M8m預分解窯生產線水混包裝系統(tǒng)采用BH-6回轉式六嘴包裝機,其工藝流程見圖1.19903月投產試包,初期生產極不正常,主要問題是:

      (1中間倉及與冋轉篩相連的小粒子管溢料現(xiàn)象嚴重,兒乎侮班約有5?10噸水泥溢出。 ,

      2)包裝機回轉筒內料滿時,中間倉應停止卜料,但中間倉底的氣動出料閥門關閉不嚴、繼續(xù)卜料使回轉筒內料位過高,加之回轉筒與固定筒體之間密封不良、導致回轉間隙處冒旅嚴重,大量水泥灰落在包裝機各工作機構上,經(jīng)常造成連接桿.肋形桿等機件損壞。

      包裝系統(tǒng)工藝流程圖

       

      1包裝系統(tǒng)工藝流程圖

       

      3)包裝系統(tǒng)供料不穩(wěn)定,回轉筒內不能保持正常料位,包裝袋重合格率低

      結合我廠的具體生產實際,對該系統(tǒng)存在的一些不足之處.我們從工藝和設備兩方面作了以下改進。

      一、中冋倉及與回轉篩相連的小粒子管溢料問題的處理

      溢料的原因是由于中間倉過滿和回轉篩能力低于提升機來料流量所致.我廠水泥庫距中間倉較遠,中間倉料位控制遲后時間過K.基本上起不到控制料位的作用,常使中間倉加料過多引起溢料。此外,回轉篩能力低丁提升機來料流量也常出現(xiàn)小粒子管溢料。根據(jù)以上情況,作了以下相應改進:

      1) 回轉篩尾部增加一道擋料圈,如圖2所示。以提高回轉篩尾部的篩分效率,減少向小粒子管的溢料"

      2) .小粒于管下部增接一溢流管至包裝機下的集灰斗,如圖3所示"改進后的小粒子管,正常情況下小粒子仍落入雜物箱內.當發(fā)生溢料時,在達到圖3中的“臨界線”時,溢出水泥即經(jīng)新增的溢流管至集灰斗內,再經(jīng)回灰絞刀、提升機至中間倉,完成一小循環(huán).由于水泥中的小粒子含量極少并定期清理雜物箱,故小粒子不會在該循環(huán)系統(tǒng)內循環(huán)。

      冒灰的原因是四路滑閥原設計管路連接不合理,引起中間倉底氣動出料閥門關閉不嚴,不能及時停止對回轉筒加料、以及回轉間隙密封不良所致。于是作了如下改進:

      1.氣動出料瀾門關閉不嚴的改進

      四路滑閥的結構原理示意圖及壓縮空氣管路接法如圖'4所示。

      原設計管路接法的缺點是:

      1當回轉筒料滿時(閥桿被頂起),壓縮空氣管路和外界短路,壓縮空氣大量申E空,浪費很大.

      2)當回轉筒料滿時,因氣動出料閥門接至氣缸內的殘余氣體被封死在氣缸和管道內部,在氣閥關閉過程中殘余氣體被壓縮而產生較大的背壓,造成氣閥關閉不夠迅速和嚴密,仍有較長時間下料。

      經(jīng)把原設計進、出氣管反接,改接后當回轉筒料滿時,壓縮空氣被閥桿的兩“活”之間的空間截斷,而僅僅只是氣缸內的殘余氣體通過排空管排空。從而使氣閥關閉迅速嚴密,消除了氣閥關閉狀態(tài)下的不正常下料,同時也避免了壓縮空氣的浪費.

      回轉篩改進示意圖

       

      小粒子管改進示意圖

       

       

      二、回轉筒體回轉間隙處
      冒灰的處理

      出氣(接氣虹)

      進氣(原設計)

      4四路滑岡結構原理圖

      虛線表示原圖設計接法:實線表,尺改進后的接法

       

      路滑岡結構原理圖

       

       

      2.將回轉筒內料位高度控制浮筒降低100mm

      使回轉筒內料位控制高度適當降低,以減少和避免回轉筒的溢料現(xiàn)象。

      3.回轉簡回轉間隙密封的處理

      由于回轉筒體和固定筒體加工誤差等原因,個別部位間隙高達10mm,原密封填料實際密封效果也校差。為提高密封藪果,用廢舊輸送股帶在回轉間隙處增設一迷宮式密封結構,如圖5所示.增加密封結構后,密封效果明顯改善,基本消除了回轉筒間隙的冒灰現(xiàn)象。

      回轉筒密封改進示意圖

      S回轉筒密封改進示意圖

      1,固定筒體;2一原填料密封:3.支承法蘭

      4.廢膠帶;5,擋料環(huán):6.回轉筒體

       

      三、穩(wěn)定壓縮空氣壓力

      由于空壓站壓縮空氣供全廠使用,進包裝機的氣壓在0.12?0.60MPa范圍內波動.為使回轉筒內水泥呈校為穩(wěn)定的流態(tài)化,在進包裝機壓縮空氣管路上增設QSL-40分水濾氣器和QFJ-40調壓閥各一只,使進包裝機的氣壓穩(wěn)定在所需要的設定值上。

      此外,對氣動出料閥、控制機構等有關零部件的結構和尺寸也作了適當?shù)恼{整。

      以上項目于1990年底整改結束.通過以上改進及對包裝機的精心調試,取得了較為滿意的效果。小粒子管的溢料現(xiàn)象消除;回轉筒料位控制良好、且消除了跑灰現(xiàn)象;杜絕了連接桿等機件的損壞現(xiàn)象;包裝袋重合格率有了較大幅度的提高,由改前的月平均袋重合格率65?75%提高到1991年度年平均袋重合格$97.7%,達到和超過了我廠內控標準95%。

      包裝系統(tǒng)的改造雖取得了顯著的效果,但-還不夠完善。如水泥庫供料不夠穩(wěn)定;收塵效果不夠理想,操作環(huán)境較差;包裝機控制機構及支承刀口等關鍵部位的動作不夠靈敏等。我們計劃將中間倉改為稱重倉的型式、提升機增設電流表等以相對穩(wěn)定中間倉料位和供料;提高脈沖袋式收塵器壓縮空氣壓力(使之穩(wěn)定在0.4MPa左右減少壓縮空氣水分,加強收塵器的維護等以提高收塵效果,改善操作環(huán)境;加強對包裝機關鍵部位的維護保養(yǎng)等、使包裝系統(tǒng)日趨完善。

       

      文章來源于網(wǎng)絡轉載,侵刪

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