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      煤粉入爐量控制系統(tǒng)的應(yīng)用及分析

      發(fā)布時間:2021-09-15 15:57:07 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

      梅山某廠于2004年4月8日投產(chǎn),同時向三座高爐噴煤,該控制系統(tǒng)由德國某公司設(shè)計,設(shè)計能力為:滿足梅山三座高爐150~200kg/t,由于是一個噴吹罐同時對三座高爐噴吹,而且每座高爐需要的煤粉量是不同的,對每座高爐煤粉流量的準(zhǔn)確計量、精確控制就尤為重要。煤流計量采用SWRengineeringDensFlow為核心元件的計量系統(tǒng),PLC控制系統(tǒng)采用美國某公司的Rslogix5500系統(tǒng),以陶瓷調(diào)節(jié)閥來調(diào)節(jié)煤粉瞬時流量,實(shí)現(xiàn)三座高爐煤粉流量的自動控制。下面主要針對整套煤粉計量控制系統(tǒng)的工作原理及其控制理論進(jìn)行研究和分析。
      1煤粉計量系統(tǒng)的組成及工作原理
      1.1系統(tǒng)組成
      煤流計量控制系統(tǒng)的組成主要有:PLC控制系統(tǒng)、SWRengineeringDensFlow(煤流計)、調(diào)節(jié)閥、噴吹罐靜態(tài)電子秤。其中煤流計由以下單元組成:傳感器(測量管)和中央處理單元組成。傳感器DMS100安裝在被測量的噴吹總管管道上,需按照直管道要求安裝(如圖1),實(shí)時檢測管道中煤流的速度和密度。中央處理單元DME100通過5芯屏蔽電纜連接到傳感器上,對傳感器檢測到的煤流密度和速度信號進(jìn)行濾波、放大、轉(zhuǎn)換處理。中央處理單元經(jīng)過計算將煤流速度、密度及瞬時流量以4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號直接送到PLC(可編程控制器)控制系統(tǒng)的模擬量輸入模塊,通過PLC對其進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、顯示、計量。噴吹罐靜態(tài)電子秤由稱重傳感器、稱重變送器組成,通過變送器轉(zhuǎn)換將罐重信號直接送到PLC控制系統(tǒng),通過PLC完成對罐重信號數(shù)據(jù)的采集和檢測。調(diào)節(jié)閥是根據(jù)煤流計檢測的瞬時流量和設(shè)定值的偏差通過PID調(diào)節(jié)器來實(shí)現(xiàn)煤粉的流量控制。
      1.2煤流計的工作原理
      煤流計的工作原理是在測量管中,通過對一個高頻、交流電磁場的特別連接,產(chǎn)生一個均勻的測量場。當(dāng)氣固兩相介質(zhì)通過此測量場時,將吸收此交流場的能量,由此產(chǎn)生出與測量管中被輸送煤粉密度和速度成正比的電信號。利用在測量管中兩個位置上的同樣的傳感技術(shù),兩個位置的交流場變化被測量到,由于兩個傳感器之間有一個已知的距離8或16mm(可切換),中央處理單元內(nèi)的相關(guān)器件探測出煤粉流動在兩個傳感器之間流動的時間,通過距離和時間,煤粉速度被測量出來(m/s)。從兩個已知參數(shù)密度(ρ)和速度(v),以及被測管截面積(A),流量即可測量出來:q=ρ·v·A,并通過4~20mA信號輸出。
      2PID調(diào)節(jié)器
      隨著現(xiàn)代化大生產(chǎn)的發(fā)展,自動化水平要求越來越高,其生產(chǎn)過程控制系統(tǒng)也越來越復(fù)雜,但其基本的組成均為單回路控制系統(tǒng),每一個單回路控制系統(tǒng)都是由控制對象、測量元件、調(diào)節(jié)器、調(diào)節(jié)閥所組成的閉環(huán)反饋控制系統(tǒng)。目前,生產(chǎn)過程控制系統(tǒng)中最基本的應(yīng)用仍然是比例(P)、積分(I)、微分(D)三種規(guī)律,由這三種規(guī)律組合成P、PI、PID控制器。在自動控制系統(tǒng)中,由于系統(tǒng)存在干擾,控制對象動態(tài)性能比較復(fù)雜,為了提高控制系統(tǒng)的響應(yīng)速度、控制精度及動態(tài)穩(wěn)定性,實(shí)際應(yīng)用大多是PID調(diào)節(jié)器,在系統(tǒng)中,比例P的作用是按控制偏差的大小迅速輸出控制信號,偏差越大,調(diào)節(jié)作用越大,偏差越小,調(diào)節(jié)作用越小。積分I是根據(jù)偏差的大小逐漸地改變,偏差大則調(diào)節(jié)作用變化快,偏差小則調(diào)節(jié)作用變化慢,只有當(dāng)偏差消除時才停止改變調(diào)節(jié)作用,偏差不消除,調(diào)節(jié)作用總是不斷地改變,直到積分飽和。微分D的作用是只要偏差出現(xiàn),馬上快速地、大幅度地改變調(diào)節(jié)作用,然后使調(diào)節(jié)作用逐漸減小,即所謂的超調(diào)。
      PID控制器的微分方程為:
      式中:u(t)和e(t)分別為系統(tǒng)的控制信號和偏差信號,Kp、Ti、Td為比例參數(shù)、積分參數(shù)、微分參數(shù)。PID調(diào)節(jié)器的三個參數(shù):比例參數(shù)Kp,積分參數(shù)Ti,微分參數(shù)Td決定了整個控制系統(tǒng)的性能指標(biāo),從而決定了控制系統(tǒng)的品質(zhì)。所以選擇最佳的PID控制器、整定合適的PID參數(shù)是提高過程控制系統(tǒng)品質(zhì)的關(guān)鍵。
      3噴煤流量控制系統(tǒng)的控制方式
      高爐噴煤瞬時流量控制方式分為兩種:自動控制和手動控制,以適應(yīng)不同的生產(chǎn)方式需要。
      3.1自動控制方式
      圖2為高爐噴煤流量閉環(huán)自動控制系統(tǒng)的控制框圖,此系統(tǒng)為單回路調(diào)節(jié)控制系統(tǒng),在自動狀態(tài)下,由于干擾的作用,會使煤流量反饋值PV偏離給定值SP,即產(chǎn)生了偏差Δe,偏差量Δe作為輸入量送入PID控制器。通過PID規(guī)律運(yùn)算后,給出輸出信號至執(zhí)行機(jī)構(gòu)使其動作,對噴煤瞬時流量進(jìn)行連續(xù)地自動調(diào)節(jié),以消除外界擾動的影響,使得煤流量回到給定值。
      3.2手動控制方式
      由于某種原因,當(dāng)控制系統(tǒng)一些環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題而不能實(shí)現(xiàn)PID自動調(diào)節(jié)時,為滿足高爐噴煤的緊急需求,可人工將控制方式切換為手動控制,該控制方式是開環(huán)控制,即PID控制器在手動狀態(tài)下,現(xiàn)場操作人員通過對執(zhí)行機(jī)構(gòu)閥門開度的手動操作來控制煤流量的大小。該操作為非正常操作模式,只在緊急情況下使用。
      4PLC控制系統(tǒng)的自動調(diào)節(jié)原理
      4.1SWR數(shù)據(jù)采集
      SWR數(shù)據(jù)采集是通過煤流傳感器中央轉(zhuǎn)換單元共同完成的,在傳感器測量管中,通過對一個高頻、交流電磁場的特別連接,使其產(chǎn)生一個均勻的電磁場,當(dāng)煤粉通過此測量場時,將吸收交流場的能量,由此產(chǎn)生一個與測量管中煤粉密度相關(guān)的電信號,同時在測量管兩個固定位置上,利用相同的傳感技術(shù),檢測兩個位置的交流場變化量。這些信號送至中央轉(zhuǎn)換單元,中央轉(zhuǎn)換單元測出煤粉在兩個傳感器之間流動的時間,通過距離和時間,煤粉速度以及密度被測量出來,并在中央處理單元內(nèi)量程化、標(biāo)準(zhǔn)化。從兩個已知參數(shù)含量密度(ρ)和速度(v),以及被測管截面積(A),單位時間流量q即可測量出來:q=ρ·V·A,并通過4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號輸出給PLC,用以顯示和控制。
      4.2Correctionfactor(修正因子)在SWR中的整定作用
      由于SWR傳感器工作原理所限,其對流過傳感器的氣固兩相的水分含量及煤粉粒度有所要求,具體要求是:水分含量<1.2%,粒度小于200μm煤粉量占80%。由于制粉工藝和原煤的變化,有時煤粉質(zhì)量達(dá)不到檢測要求,導(dǎo)致煤粉計量出現(xiàn)偏差,為消除測量值的偏差,控制系統(tǒng)利用修正因子,采用無限逼近法對其進(jìn)行修正。修正因子的計算公式為:
      式中:Ki為本罐修正因子;Wt1為噴吹開始時噴吹罐重量;Wt2為噴吹結(jié)束時噴吹罐重量;q1為1#高爐在t1~t2時間段所噴煤粉累計量;q2為2#高爐在t1~t2時間段所噴煤粉累計量;q3為3#高爐在t1~t2時間段所噴煤粉累計量;K為最近10次修正因子的平均值。利用噴吹罐靜態(tài)電子秤的穩(wěn)定性和高精度,每當(dāng)一罐煤粉噴完后,計算一次修正因子,修正因子的保存采用先入先出的方法,始終保留最新的10個值,然后計算出修正因子的平均值K,利用K來修正反饋流量,實(shí)際流量的計算公式為:
      qt=K·q
      式中:q為SWR檢測的流量值;qt為最終顯示流量。qt作為反饋值參與PID的自動調(diào)節(jié),為避免外部干擾而引起調(diào)節(jié)器的超調(diào),在系統(tǒng)設(shè)計時,控制程序?qū)^高和過低的修正系數(shù)進(jìn)行了屏蔽,最高不允許超過1.3,最低不超過0.7。如果超過此范圍,則納入平均修正因子的計算,保持上一次的修正因子不變,并且報警提示,以提醒操作人員注意,檢查制粉及噴吹的工藝和設(shè)備。同時為了加快流量修正速度,系統(tǒng)還設(shè)置了對修正因子計算時個數(shù)的選擇,如技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)某一階段的數(shù)據(jù)過高或過低,為了滿足高爐噴煤的需要,還可以對十個數(shù)據(jù)進(jìn)行選擇,比如由于外圍的原因?qū)е虑拔鍌€數(shù)據(jù)都偏大,而經(jīng)過處理后達(dá)到了預(yù)設(shè)的要求,為了不影響對以后的煤粉噴吹量的計量,可以選擇用前五個數(shù)據(jù)進(jìn)行平均修正因子的計算,只要把平均修正因子的設(shè)定值改為“5”即可,這樣可以減少因?yàn)樵蠁栴}造成的修正時間相對較長的影響,提高控制系統(tǒng)的動態(tài)調(diào)節(jié)性能。
      4.3PID參數(shù)的整定
      大煤量的噴吹是現(xiàn)代大型高爐操作的需求,也是高爐降本增效的可靠手段,穩(wěn)定的煤粉噴吹和精確計量顯得尤為重要?,F(xiàn)場復(fù)雜的環(huán)境條件使控制對象難以控制,為提高控制系統(tǒng)的響應(yīng)速度、穩(wěn)定性及控制精度,系統(tǒng)設(shè)計了兩套PID參數(shù)。程序首先對偏差量進(jìn)行計算:|Δe|=SP-PV,當(dāng)|Δe|≥M時,程序采用第二套參數(shù),加快控制器的響應(yīng)速度,縮短動態(tài)調(diào)節(jié)過程;當(dāng)|Δe|<M時,程序采用第一套參數(shù),提高穩(wěn)態(tài)時的調(diào)節(jié)精度,兩套參數(shù)自動切換。
      5噴煤流量控制系統(tǒng)存在的問題及解決措施
      5.1存在問題
      新噴煤煤流噴吹控制系統(tǒng)目前已使用一年多時間,總體來說運(yùn)行比較穩(wěn)定可靠,只是偶爾單座高爐的煤流會產(chǎn)生振蕩、波動,尤其是3#高爐輸煤管線較長,波動頻率稍高。另外,噴吹系統(tǒng)是一罐對三座高爐同時噴吹,由于每座高爐要求的噴煤量的差異及高爐工況的不同,每座高爐的實(shí)際噴吹量有時會出現(xiàn)偏差。
      5.2解決措施
      經(jīng)過對煤流波動長期跟蹤觀察發(fā)現(xiàn),煤粉的粒度和水分含量對煤流計量產(chǎn)生較大影響,所以提高了對制粉的要求。當(dāng)每個噴吹罐煤粉噴完進(jìn)行換罐噴吹時,有時也會產(chǎn)生波動。這是由于交換的兩個噴吹罐壓力不一致造成,所以要對均壓管道上的三個噴吹罐的壓力變送器進(jìn)行定期校驗(yàn),以消除其影響。另外三座高爐噴煤總量的多少對應(yīng)所設(shè)定罐壓高低是否合適也是造成煤流波動的因素,要控制罐壓,減少波動。在實(shí)際的應(yīng)用中要定期的對煤流計進(jìn)行校驗(yàn),檢驗(yàn)裝置是采用專用的橡膠棒作為量程的校驗(yàn)裝置,目前點(diǎn)檢標(biāo)定的周期是8個月,也就是正常情況下,高爐兩次定修做一次標(biāo)定,通過一段時間的摸索,在標(biāo)定時采用三點(diǎn)標(biāo)定的方式,即零點(diǎn)(4mA)、50%量程點(diǎn)(12mA)、100%量程點(diǎn)(20mA),尤其重要的是50%量程點(diǎn)校驗(yàn)可以有效保證煤流計的流量曲線的線性度,通過對這一點(diǎn)的校驗(yàn)可以有效提高計量的精度。
      6結(jié)語
      整套煤粉流量控制系統(tǒng)自噴煤系統(tǒng)投用以來,其計量準(zhǔn)確、性能可靠及控制合理的優(yōu)越性已充分顯示,對單個高爐的噴吹量最高已達(dá)25t/h,對三座高爐同時可以達(dá)到75t/h,在煤粉的流量控制上能夠?qū)崿F(xiàn)與高爐理論溫度計算吻合度非常高,已經(jīng)完全達(dá)到了設(shè)計的要求,目前對于系統(tǒng)操作和檢修都已經(jīng)非常成熟,已經(jīng)在實(shí)際應(yīng)用中得到了充分的認(rèn)可。

       

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