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ENGLISH0755-88840386發(fā)布時(shí)間:2021-04-27 16:59:58 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
本文以浙江某集團(tuán)股份有限公司為例,詳細(xì)介紹了液體DCS計(jì)算機(jī)稱重控制器的建設(shè)目標(biāo),設(shè)計(jì)思想,描述了稱重控制儀架構(gòu)及主要功能的分析。
以往在傳統(tǒng)的化工企業(yè)生產(chǎn)中,人為因素引起化工產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)較大:稱重計(jì)量控制憑經(jīng)驗(yàn)“毛估估”所導(dǎo)致原料的消耗高、能耗量大、稱重計(jì)量控制難。現(xiàn)代化的工控稱重控制儀雖然能夠解決常規(guī)物料的控制問題,但是對(duì)于涉及到腐蝕性、粘稠性、結(jié)垢性、有毒性的化學(xué)液體物料就無能為力。
化工液體稱重控制儀的改進(jìn)需求
我們?cè)谂c浙江某集團(tuán)股份有限公司的業(yè)務(wù)往來中,了解到二甲酯是生產(chǎn)農(nóng)藥草甘膦的主要原料,通常由三氯化磷、甲醇反應(yīng)所生產(chǎn),三氯化磷具有很強(qiáng)的腐蝕性,積垢性,而甲醇進(jìn)廠時(shí)往往不干凈,帶有大量的纖維狀雜質(zhì),對(duì)它們有效計(jì)量成為自動(dòng)化稱重控制儀成功的關(guān)健。曾今上海某大學(xué)曾為農(nóng)藥廠搞過一個(gè)自動(dòng)化改造試驗(yàn),用2路電磁流量計(jì)、2路電動(dòng)執(zhí)行器、分別構(gòu)成三氯化磷、甲醇的計(jì)量、控制閉環(huán)控制器。在調(diào)試過程中,該稱重控制儀順利運(yùn)行了一個(gè)星期,各項(xiàng)指標(biāo)符合用戶要求,控制曲線反應(yīng)良好。但一星期過后,甲醇、三氯化磷的計(jì)量、控制失靈,系統(tǒng)停止運(yùn)行,為廠家?guī)?6萬元的損失,究其原因:
1.甲醇的進(jìn)料雜質(zhì)多,40孔目的濾網(wǎng)屢屢被雜質(zhì)堵塞,嚴(yán)重時(shí)一個(gè)班往往要清理數(shù)次。
2.因三化強(qiáng)腐蝕,易積垢使流量計(jì)精度下降,導(dǎo)致無法滿足生產(chǎn)要求。因此,化學(xué)液體稱重計(jì)量常規(guī)設(shè)備―流量計(jì),在測(cè)量如三化、甲醇等特殊液體時(shí),將無法使用。
某集團(tuán)股份有限公司是大中型集團(tuán)公司,公司主導(dǎo)產(chǎn)品草甘膦產(chǎn)量居亞洲第一。公司領(lǐng)導(dǎo)為了企業(yè)的長期發(fā)展,不惜投入巨資進(jìn)行技術(shù)改造,使之成為一個(gè)現(xiàn)代化企業(yè),要求本稱重控制儀具有22″以上彩顯,板件、電源熱備,板子能帶電拔插和軟件組態(tài)等功能。
草甘膦生產(chǎn)工藝
先加甲醇7.6立方,(30分鐘),三乙胺1830公斤(開攪拌)加多聚1300公斤,升溫到37-38度,保溫30-40分鐘保持液體為清為準(zhǔn),(解聚過程)加甘氨酸1525公斤,升溫42度)需要一小時(shí)左右,待料透明后加二甲酯25000公斤, 升溫52度,90分鐘,待料透明降溫到30度以下,共需要5.30-6個(gè)小時(shí),打到平衡槽3個(gè),放到脫醇釜,加鹽酸hcl3000公斤,控制溫度在45度以下,10分鐘,然后升溫,1小時(shí)10度,升到120度,保溫2小時(shí),控制蒸汽壓力6公斤,加水600公斤(母液),放到結(jié)晶釜,攪拌7加液堿300公斤,溫度30-40度,放在吸慮槽,存放2小時(shí),抽母液,再加水?dāng)嚢枰恍r(shí),再抽,控制循環(huán)水、冷凍鹽水和蒸汽氣動(dòng)閥,完成合成過程的升溫和保溫過程。
稱重控制儀的改進(jìn)思想
草甘膦的合成是在甲醇作為溶劑,由液體物質(zhì)二甲酯、三乙胺(催化劑),固體物質(zhì)多聚甲醛、甘氨酸解聚反應(yīng)生成。而二甲酯的原料通常是三氯化磷和甲醇。三氯化磷具有很強(qiáng)的腐蝕性,積垢性;而甲醇進(jìn)廠時(shí)往往不干凈,帶有大量的纖維狀雜質(zhì)。由此可見對(duì)它們有效計(jì)量成為自動(dòng)化稱重控制儀成功的關(guān)健。DCS稱重控制儀計(jì)算機(jī)的控制其實(shí)就是,完成液體的正確下料,完成固體的稱重計(jì)量下料,完成合成過程的過程控制。液體稱重計(jì)量和DCS計(jì)算機(jī)控制合二為一――液體稱重配料DCS計(jì)算機(jī)稱重控制儀思路由此產(chǎn)生。
針對(duì)腐蝕性、粘稠性、結(jié)垢性、有毒性的液體,運(yùn)用獨(dú)創(chuàng)先進(jìn)的液體稱重減量法測(cè)量工藝,把傳統(tǒng)的液體計(jì)量工藝加以改造并與DCS稱重控制儀結(jié)合,使之能滿足特殊液體的自動(dòng)化計(jì)量與控制。
關(guān)鍵問題的解決辦法
·由于三化是強(qiáng)腐蝕液體,計(jì)量槽如不固定,易成為企業(yè)的安全隱患,但常規(guī)的固定方法,又使控制儀稱重計(jì)量精度下降,直至無法使用。利用自主設(shè)計(jì)的特殊機(jī)械結(jié)構(gòu)固定,解決了這一對(duì)矛盾。
·計(jì)量槽的本身重量往往占液體滿量程的80%左右,在信號(hào)放大時(shí),我們?cè)O(shè)計(jì)了一種大范圍調(diào)零放大電路,提高噪比。
·在工業(yè)現(xiàn)場,往往受諸如電磁干擾,振動(dòng)等影響,使控制儀的計(jì)量精度下降,本控制儀除用“減量法”消去部分誤差,還在軟件、硬件做了大量提高信噪比的工作。
改進(jìn)控制儀的主要技術(shù)原理
液體減量法測(cè)量與控制工藝:
該工藝采用與被測(cè)量液體非直接接觸的測(cè)量方式,用間斷式且相對(duì)靜態(tài)的重量法替代傳統(tǒng)的連續(xù)動(dòng)態(tài)的體積法進(jìn)行流量稱重計(jì)量,并將普通一次計(jì)量過程改變?yōu)槎斡?jì)量過程:備料(增量計(jì)量)與卸料(減量計(jì)量)過程,大大提高了測(cè)量與控制的精度。采用特殊的積分分離PID控制算法進(jìn)行控制,能消除現(xiàn)場的大部分干擾和零漂誤差。因此,控制絕對(duì)誤差要小的多,可達(dá)到千分之幾的精度,特別適合于高精度的液體化工原材料的配料計(jì)量流程。
DCS計(jì)算機(jī)稱重控制儀的硬件與軟件原理
1.控制器硬件包括將專業(yè)控制設(shè)備、通用設(shè)備和輔助外圍設(shè)備按照總線拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),通過網(wǎng)絡(luò)電纜和信號(hào)線有機(jī)連接。
2系統(tǒng)稱重軟件包括操作系統(tǒng)、組態(tài)軟件、監(jiān)控軟件、現(xiàn)場控制站采集、控制軟件、通訊及接口軟件、數(shù)據(jù)庫等,在操作系統(tǒng)平臺(tái)上,組態(tài)軟件按照實(shí)際生產(chǎn)工藝需要生成監(jiān)控軟件,完成實(shí)時(shí)的生產(chǎn)控制任務(wù)。
液體配料DCS計(jì)算機(jī)稱重控制儀性能指標(biāo)
·系統(tǒng)的DCS計(jì)算機(jī)采用總線設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)合理、擴(kuò)展、維護(hù)方便、系統(tǒng)完整;
·系統(tǒng)具有1∶1板件熱備,帶電拔插,軟件功能功能;
·系統(tǒng)稱重計(jì)量范圍0.1-10t;
·系統(tǒng)控制計(jì)量精度≤5‰;
·系統(tǒng)外圍模塊齊全,信號(hào)隔離器、配電器及控制輸出安全柵齊備,適應(yīng)各種惡劣生產(chǎn)環(huán)境。
實(shí)行的技術(shù)路線及方案
本方案用三只高精度稱重傳感器替代轉(zhuǎn)子流量計(jì)或電磁流量計(jì)等常規(guī)液體檢測(cè)儀器來進(jìn)行液體計(jì)量。
三只高精度壓力傳感器,按120度方向均勻分布在計(jì)量槽支撐點(diǎn)上,用一只高精度傳感放大器,將三只傳感器信號(hào)疊加放大到4-20mA電流信號(hào),通過屏蔽線傳入DCS系統(tǒng),并將計(jì)量槽的皮重通過調(diào)零電路預(yù)先去掉。
計(jì)量系統(tǒng)(含計(jì)量槽,高精度傳感器,重量變送器,軟接系統(tǒng))安裝完成后,先用25kg砝碼若干只,(合計(jì)重量應(yīng)在待測(cè)的量程一半以上),通過現(xiàn)場標(biāo)定,確定標(biāo)定系數(shù),從而校正計(jì)量系統(tǒng),使之精度控制在2‰以內(nèi)。
備料前,先在微機(jī)上設(shè)好備料數(shù),輸出一開關(guān)量信號(hào),打開備料泵,通過計(jì)算機(jī)實(shí)時(shí)監(jiān)控判斷,至控制值減余值為止,關(guān)閉備料泵,引入余值是為了防止沖料過量,對(duì)余值在不同設(shè)定值下標(biāo)定,能使備料更接近設(shè)定值。
備料完成后,然后慢慢打開氣動(dòng)執(zhí)行器,每秒對(duì)計(jì)量槽進(jìn)行檢測(cè),并將采樣值在緩沖區(qū)保存,上次保存數(shù)據(jù)減去本次采樣值,通過換算,得出本次實(shí)際流量,計(jì)算機(jī)將該流量信號(hào)與設(shè)定值進(jìn)行比較,經(jīng)PID公式計(jì)算輸出一個(gè)控制信號(hào),控制氣動(dòng)執(zhí)行器的閥開度,通過不斷修正,使液體流量輸出保持在設(shè)定值左右,直至計(jì)量槽中物料減至下限,重新開始備料和流量控制,周而復(fù)始循環(huán)。減量法針對(duì)現(xiàn)場的重復(fù)性干擾及信號(hào)零漂、溫漂等具有較強(qiáng)的消除誤差能力,因而,常規(guī)計(jì)量器具受工業(yè)現(xiàn)場的限制,累積誤差較大,而采用該工藝,一般累計(jì)誤差可控制5‰以內(nèi),且穩(wěn)定、可靠。
在總結(jié)現(xiàn)有國際國內(nèi)DCS稱重控制儀技術(shù)成果基礎(chǔ)上,遵循DCS系統(tǒng)軟、硬件國際標(biāo)準(zhǔn),確定以總線為基礎(chǔ),進(jìn)行整體工藝設(shè)計(jì)和項(xiàng)目開發(fā),并保證硬件與國際流行系統(tǒng)的兼容性和軟件的通用性、可移植性。
目前進(jìn)展及國內(nèi)外同類產(chǎn)品比較
由浙江省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所檢索結(jié)論表明,目前國內(nèi)、國際均沒有關(guān)于“減量法”計(jì)量工藝運(yùn)用于DCS系統(tǒng)液體測(cè)量與控制及綜合生產(chǎn)管理系統(tǒng)的先例,該項(xiàng)目填補(bǔ)一項(xiàng)國內(nèi)空白。
結(jié)語
浙江某集團(tuán)股份有限公司草甘膦生產(chǎn)線,采用高可靠性的SIEMENS PLC S7-300,整個(gè)工藝過程采用杭州求是計(jì)算機(jī)有限公司開發(fā)的液體稱重配料DCS計(jì)算機(jī)控制儀方案。該系統(tǒng)自投入生產(chǎn)使用以來,按工藝方面的要求經(jīng)常修改,系統(tǒng)運(yùn)行一直良好,系統(tǒng)未出現(xiàn)過任何故障和誤動(dòng)作。系統(tǒng)安全可靠,操作方便,維護(hù)簡單,大大地提高了自動(dòng)化水平,獲得了廠方的高度認(rèn)同。又由于系統(tǒng)具:模塊化,高可靠性;可在線組態(tài)軟件,動(dòng)畫圖形,全屏幕操作;、多種控制算法,可在線選擇;“傻瓜”式人機(jī)對(duì)話,等特點(diǎn)也得到了操作人員的一致好評(píng)。
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