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ENGLISH0755-88840386發(fā)布時間:2019-12-24 08:54:56 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
0 簡介
窯熟料生產(chǎn)線窯前和分解爐供煤系統(tǒng)采用的是瑞士 HASLER 的失重秤, 經(jīng)多年使用,效果良好,但也會出現(xiàn)相應(yīng)問題。 基本原理簡述:失重倉安裝在 3 只傳感器上,進料口通過軟連接與煤粉倉連接,同時有軟連接與煤收塵,與大氣相連,出料口通過軟連接與星型下料器連接,出料煤粉通過羅茨風(fēng)機送出去。 失重秤工作分 2 個 階段:1)填 充 階段:當(dāng) 失 重 倉 倉 重 低 于 控 制 器 設(shè) 定值時,控制器發(fā)出指令,打開進料閥 V0、往收塵去閥 V1,關(guān)閉通大氣閥 V2,煤粉進入失重倉。 此時無法通過傳感器測得流率,控制器工作在容積狀態(tài),保持變頻調(diào)速電機速度和填充前 一 致,并根 據(jù) 倉 重的 增 加,按照 校 驗 結(jié)果 進 行 轉(zhuǎn) 速 補 償,由于填充過程很短,對控制精度影響很小。 2)失重階段:當(dāng)填充到倉重上限時,控制器輸出信號關(guān)閉 V0、V1 閥,打開 V2 閥,失重倉不再入料,進入稱重控制狀態(tài),單位 時 間 傳感 器 檢 測的倉重減小量即為煤粉流率,通過與流率設(shè)定值比較對電機M0 進行變頻速度控制,此階段控制精度較高,當(dāng)倉重低于下限值,重復(fù)上述過程。
1 故障現(xiàn)象及處理
1.1 煤粉流率顯示量與實際量比明顯偏少,填充時間間隔很長
分析原因為進料閥 V0 關(guān)閉不嚴有煤粉漏進煤粉 倉,致使流率檢測值偏小,失真。 停車檢查發(fā)現(xiàn) V0 閥密封圈破損,修補后恢復(fù)正常。
1.2 煤粉使用量明顯偏多,但入窯煤粉不足,溫度不起檢查未發(fā)現(xiàn)傳感器有擦靠現(xiàn)象,但發(fā)現(xiàn)出料口軟連接有正壓現(xiàn)象,打開出料口 V3 管道觀察孔,竄出大量煤粉。 分析原因為星型下料器鎖風(fēng)效果不好,致使羅茨風(fēng)機風(fēng)反送,將大量煤粉從 V3 管道送入煤收塵。 對星形下料器進行檢修,恢復(fù)正常。
1.3 煤粉 流 率 不易 控 制,特別 是 在 填充 狀 態(tài),出 現(xiàn) 明 顯 跑 煤現(xiàn)象,致使溫度快速升高檢查發(fā)現(xiàn),煤粉輸送絞刀使用年限過長,磨損嚴重,對煤粉鎖定能力嚴重下降,致使煤粉流率難以控制。 檢修時更換磨損的絞刀,系統(tǒng)恢復(fù)正常。
2 結(jié)語
失重秤由于結(jié)構(gòu)簡單,容易維護,尤其流率檢測采用通用 稱重 傳 感 器進 行 失 重檢 測,測 量 原 理 簡 單,精 度 很 高 而 且成本低,大大降低了維護工作和備件成本,為我廠的窯系統(tǒng)正常運行起到了很好的保障作用。
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